辽阳石化节能减排实现增产降能耗
2011-02-21
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来源:中国石油石化工程信息网
Ľ> [中国石油报 2011年2月17日] 新春伊始,辽阳石化公司结合新装置建成投产开展的能动平衡测试正全面推进,寻求降低能耗的最佳点。同时,启动乙烯“消瓶颈”改造技术,解决乙烯能耗高的问题,确保年内降至700千克标油/吨。辽阳石化公司优化产业结构,实施技术攻关,实现增产不增能,节约发展迈出新步伐。截至2010年年底,辽阳石化累计加工原油2484万吨,实现炼化商品量2471万吨,与“十五”期间相比,分别增加42.94%和53.25%,而万元产值能耗与2005年相比下降28%,氧化二氮减排CDM项目累计减排温室气体当量3560万吨,减排二氧化硫1.35万吨。
“十一五”以来,辽阳石化公司以建设芳烃为特色大型石化基地为目标,在相继建成550万吨/年俄油加工、60万吨/年抽提、53万吨/年PTA、20万吨/年乙二醇、120万吨/年加氢精制、140万吨/年重整项目等生产装置的同时,淘汰落后生产工艺和低效产能,用“减法”获取更多空间和容量,先后关闭了2万吨/年涤长、6万吨/年涤短、1400吨/年丙纶、3000吨/年锦纶等10套高耗低效老装置,实现了产业链条最优化。通过关闭这些装置,产业结构愈加优化。关停低效产能仅减少产值4.8亿元,不足总产值的2%,但减少的能耗总量却达69万吨标煤/年,占总能耗的19.4%。
辽阳石化公司坚持可持续发展,抓住《京都议定书》生效后的历史机遇,建成国内迄今最大的CDM项目之一——氧化二氮减排装置,每年减少温室气体排放当量1000多万吨。预计到2012年首个减排期结束,温室气体减排当量可达5500多万吨。
在优化产业结构的基础上,辽阳石化深入开展优化攻关活动,2010年,通过提高装置运行质量促进增产降耗。公司55项指标完成总部下达的考核值。炼油轻油收率达到86.4%,比上年提高1.19个百分点,加工损失率降低到0.41%,比上年下降0.06%。实施柴油重拔,柴油收率比上年提高1.36%。裂解装置引入重整拔头油和芳烃尾气,石脑油实现分储分炼,乙烯收率提高到30.26%,综合损失率下降到0.61%,综合能耗下降到760.96千克标油/吨,均创历史最好水平;芳烃厂克服PX装置换剂和原料不足影响,三苯总产量达到58万吨,芳烃总收率提高到59.21%。
与此同时,辽阳石化公司大力实施科技攻关和技术改造,推进节能减排,仅2010年全年就实施科技攻关项目36项,取得了显著成果。实施汽油调和质量攻关,科学调整各组分油的调和比例,汽油质量不断改善;芳烃厂针对PX装置吸附塔压差升高的问题,开展工艺优化攻关,稳定了装置运行,保证了停车检修前PX的产量和质量;烯烃厂积极开展环氧乙烷产量攻关,消化改造技术,环氧乙烷产能由6.5吨/小时提高到14吨/小时;尼龙厂实施己二酸质量攻关,己二酸产品质量达到高端用户使用要求。
2010年,辽阳石化公司还安排专项资金5.8亿元,实施了11个重点节能降耗项目,顺利完成了“十一五”期间节能指标。更换氧化二氮装置催化剂,完善运行方案,装置保持高效运行,全年累计减排温室气体当量1233万吨;投资1.23亿元实施炼油、芳烃低温余热综合利用项目,减少装置工艺伴热和生活区采暖蒸汽用量,年节能7.4万吨标煤。圆满完成了热电厂4台锅炉脱硫改造工程,全年减排二氧化硫7000吨。
