吐哈井下公司节能工作调查
[中国石油报 2010年11月8日] 吐哈井下公司精细能耗管理,科学制定节能措施,引进新型节能产品和技术,今年1至10月,万元产能综合能耗0.2058吨标煤/万元,比考核指标低5.4%,节能、节水量分别完成考核指标的102%和120%,呈现出用能单耗稳中有降、整体能耗保持良好的运行态势。
坚持制度创新 实现管理增效
制度是节能降耗的根本保证。吐哈井下公司规范管理制度,修订完善《设备油料消耗定额》和《节能节水考核细则》等办法,并对执行情况进行不定期抽查,进行季度统计分析、考核奖励。根据实际情况,完善节能降耗考核管理办法,层层分解指标,将油料消耗、常用物资消耗、办公用品消耗等指标下达至各基层单位,做到压力层层传递。针对设备型号多、使用年限跨度大、消耗标准不统一等实际,编制《油料消耗定额标准》、《生产用水定额指标》等5项定额指标,指标中新增151台车辆的消耗定额,使油耗定额覆盖率由原来的78.16%提高到93.52%,实现了以单耗控制总量。同时,井下公司加大节能降耗宣传力度,以制作专题网页、下发学习资料、现场指导等形式,对操作员工进行培训,提高员工的节能意识和技能。
细化节能措施 实现措施增效
细节决定成败。今年年初,吐哈井下公司对原有油料消耗定额强制性下浮5%,执行年度下达、月度汇总分析和双周补助(打卡)的管理模式,奖省罚超,提高定额的检查频次,超额单位和车辆超额理由合理,方可给予补助和再次刷卡,否则给予相应处罚的同时,不予补助。通过加强能耗定额管理,油耗定额下降了5%。其中,小修队伍作业机平均油耗下降6.1%。
精细管理是篇大文章,吐哈井下公司从大处着眼,小处着手,着力于日常细节管理,提出了冬季使用低标号燃油技改、热油熔蜡车替代燃料、加工制作洗碗机等七项重点试验与推广节能节水项目,并稳步实施。淘汰低效高耗设备,更换S7型变压器为S11型,优化电网布局,提高供电效率。制作配件工具清洗房,替代汽油清洗,年节约汽油消耗6吨、柴油4吨,实现节能量14.65吨标煤。外部技术服务公司野营房接大电,淘汰发电机或发电机“大改小”,年节约柴油消耗210吨。为杜绝偷盗油现象,吐哈井下公司还在修井机、压裂车、特种作业车及8吨以上运输车辆的油箱口加装了防盗装置。
推广节能技术 实现科技增效
为提高节能消耗水平,吐哈井下公司不断应用新技术和新设备,围绕降低水、电、气消耗大做文章。在各公寓供电线路上安装断路器,采取集中供电,杜绝违规用电。根据气温变化,严格控制夏季空调使用时间,推广使用太阳能灯具,在新建公寓配备节能断电插座,更换院内所有照明白炽灯为节能灯,用电量同比下降3.19万千瓦小时,成效显著。
吐哈井下公司改进取水用水方式,对三营院内环形马路两侧2.8公里林木和中间道路700米林带进行滴灌改造,采用树坑花砖,封堵树沟,实现单株树苗配备专用浇灌喷头,大幅度减少了干、支管的输水量和蒸发量。总部院内9.3万平方米绿化面积,全部实现了滴灌、微滴灌和喷灌。塔里木生活点优化管网布局,提高用水、供暖效率,彻底杜绝了跑、冒、滴、漏现象。同时,井下公司大张旗鼓奖励生产效率高、油耗低的车辆和单位,加强公寓用电监督检查。今年以来,已通报19起违规用电单位,处罚25名违规用电个人,违规用水用电现象得到有效遏制。
