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节能、环保与新能源

大庆石化公司持续推进资源节约型企业建设纪实

2010-10-25   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
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  [中国石油报 2010年10月21日] 节能节水是一项系统工程,也是一项持之以恒的工程。大庆石化公司坚持科学发展观,围绕国家和集团公司“十一五”节能节水总体目标,坚持把资源优势做大、做强,提高资源利用效率和产出效益,节能节水工作连年取得佳绩。
  2006年以来的4年间,公司累计完成节能33.46万吨标煤,完成“十一五”目标的119.93%;累计完成节水1598万立方米,完成“十一五”规划指标的106.53%,均提前一年完成国家千家企业“十一五”节能节水考核目标。截至10月初,公司完成节能3.88万吨标煤,降幅2.13%;完成节水104.51万立方米,降幅2.55%。“三废”减排均达到国家标准。
  压力化作动力 明确工作思路
  大庆石化有近50年的历史,部分装置陈旧,工艺落后,节能减排挖潜空间很受制约。这个公司变压力为动力,坚持以安全平稳运行为前提,管理措施与技术措施并举,明确了“以炼油、乙烯、热电等耗能和耗水排放大户为重点,先管理后治理,节能、节水、减排并举”的总体工作思路,2006年初,确立了用能、用水、排污总量“三个降低15%”的目标。
  专业管理人员对用能、用水和排污状况进行调研,找出节能、节水工作中存在的问题。各二级单位、基层车间积极响应,编制了本单位的具体实施方案,节能减排目标得到了分解细化。
  为确保责任落实,大庆石化层层分解责任,将任务和压力逐级传递到每名员工,形成了全员参与的工作格局。制定了专项考核办法,把用能减排纳入关键业绩考核指标,直接与单位管理者业绩和全员奖金挂钩,考核权重占关键业绩考核权重的30%以上,设立了1000万元专项奖金用于奖励先进。今年年初以来,公司各级管理部门不折不扣地实施“四抓”策略,即坚持抓基础、坚持抓源头、坚持抓过程、坚持抓项目,公司节能节水工作稳步推进。
  推进能效对标 提高运行水平
  大庆石化统筹好局部优化和全局优化、供能与用能之间的关系,深入开展能效对标工作,按质用能,梯级使用,尽可能降低系统有用能源的散失,使系统间和装置内的用能实现最优化。
  按照集团公司《关于推进能效对标管理工作的通知》以及《2010年质量标准化计量节能节水工作要点》要求,大庆石化公司认真落实强化加热炉管理的工作要求,强化加热炉运行管理,不断提高加热炉运行水平。
  为掌握全公司加热炉具体状况,这个公司积极推进能效对标,开展加热炉热效率攻关活动,对全公司41台加热炉进行热效率、烟气露点温度标定。通过加强操作管理、维修改造达标的途径,不断提高加热炉热效率。
  炼油常减压二套加热炉进行改造,使排烟温度降低60摄氏度,热效率提高4%以上;炼油一重催余热锅炉改造成新N型,投用后排烟温度下降67摄氏度,热效率提高4.46%以上;炼油二重催两台W型余热锅炉改为创新型余热锅炉,排烟温度150摄氏度左右,运行经济性创同行业最好水平。
  开展加热炉对标和攻关活动以来,各装置通过采取各项措施和优化调整,加热炉运行水平明显提高,2010年上半年炼油化肥区加热炉平均热效率89.4%,裂解炉热效率90.7%。
  淘汰落后产能 调整生产结构
  “节能减排是一项系统工作,必须从全局出发,整体把握,科学统筹,有效协调。”正是基于这样的认识,大庆石化在宏观调控上下工夫,着力科技攻关,建立健全标准体系,强化监测评价,加强能源计划和统计管理,促进节能减排工作的开展。
  公司积极淘汰高耗能落后产能、落后工艺、调整生产结构,促进节能减排。“十一五”前后,公司相继淘汰了乙醛、醋酸、70万柴油加氢、26万加氢降凝、低压加氢等规模小、能耗高、产品成本高的装置。新建工艺技术先进、具备经济规模的高压聚乙烯、延迟焦化、120万吨加氢精制、乙苯脱氢装置。落后产能的淘汰,提高了企业生产装置的整体技术水平,减少了能源消耗,降低了原料消耗,提高了企业市场竞争力。
  这个公司还从用能设备源头降低能源消耗上大做文章,制定淘汰高能耗型号设备更新计划,采用高效照明灯具更新计划,制定无功补偿装置更新改造计划,并组织逐年实施。一次采购了3万套节能灯具,年节电约150万千瓦小时。同时,淘汰了6台高耗能变压器和11台高耗能电动机,年节电16.38万千瓦小时。
 

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