当前位置:首页  >  节能、环保与新能源  >  吉林石化电石厂项目调优降能耗
节能、环保与新能源

吉林石化电石厂项目调优降能耗

2010-10-21   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石油报 2010年10月19日] 截至9月低,吉林石化电石厂已完成8项重点生产装置调优攻关。仅通过实施电力系统调优、AES装置空气干燥剂优化、氯磺化溶剂替代等3个重点项目,电石厂总计用能就同比减少2.42万吨标煤,耗水量同比减少86.02万吨。
  今年年初,这个厂经过考察调研,把节能降耗作为装置调优攻关的重点,确立了11项厂级重点调优攻关项目,并在技术和资金上给予无条件倾斜,着力打造低碳发展模式。
  电力系统优化课题的立项,标志着电石厂年度调优攻关战役正式打响。电石厂结合装置投运情况和生产调整,及时变更电容器投运数量,实现节电降本的目的。
  AES装置空气干燥剂一直使用硅胶,因冷冻效果不好,造成进入干燥器空气中水分过多,使硅胶易碎,致使吸收效果和产品率降低,增加了公用工程的消耗。为了攻克这一瓶颈,控制硅胶再生和冷却时间,技术人员通过采取在空气深冷器出口处加上保温层,在风机入口处加过滤器等措施,不仅延长了硅胶干燥剂的使用周期,而且还实现减少催化剂摊销成本36万元。
  在调优攻关取得一定成绩的同时,电石厂技术人员又将目光锁定在氯磺化装置。4月初,电石厂与公司所属研究院联合开展了溶剂替代试验,用新型环保溶剂替代四氯化碳溶剂,每年可多产氯磺化聚乙烯产品数百吨,增创效益600万元。
  电石厂通过推进各项调优项目,在实现低碳目标的同时,还节约成本1092万元,从技术水平和调优质量来看,效果好于往年。
 

友情链接