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节能、环保与新能源

济南炼化动力汽轮机组节水见成效

2010-07-08   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
  [中国石化新闻网2010年7月6日]  济南炼化将“比学赶帮超”活动落到实处,从节能降耗入手,完成了对1#汽轮机凝结水系统的改造,实现了1#汽轮机组凝汽器循环水用量从之前的2950吨/小时降至2220吨/小时,每小时节约循环水700余吨,同时,实现了在机组满负荷时循环水温差达到6℃以上,而机组凝汽器真空度仍然稳定在-86kpa~-89kpa,既保证了安全生产,又实现了节能降耗。
  1#汽轮机组是公司循环水耗用大户之一,以前因没有安装流量表,只能以凝汽器水压做参考,凝汽器进水阀门基本全开运行,进、出水温度差一般在1~3℃。此次改造车间在循环水来水管线上安装流量计,将凝汽器本体循环水阀门全开,通过控制循环水来水一次阀,使凝汽器进水压力达到机组以前的运行状态(即进水压力在0.16兆帕左右),通过超声波流量计人工测定与现场新安装的流量计进行比对,发现在该状态下,机组循环水进水流量为2950吨/小时左右。通过开展“比学赶帮超”活动,车间在保证机组正常运行真空的前提下,多次对凝汽器进水流量进行调整。这次改造不但完善了计量方法、节省了循环水用量,而且为汽轮机寻找真空度、消耗蒸汽量和循环水用量的最佳平衡点提供了可靠的依据。
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