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金陵石化节能降耗的成绩斐然
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金陵石化节能降耗的成绩斐然
2010-03-02
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中国石油石化工程信息网
[中国石化新闻网2010年2月26日] 2009年各项能耗指标同比有了明显进步,炼油综合能耗为54.79千克标油/吨,加工损失率从上年的0.7%下降到0.59%,原油储运损耗从0.29%下降到0.28%,吨油耗水由上年的0.55降至0.50,公司被评为南京市首家节水型大型企业。
面对世界性金融危机引起的经济滑坡,公司以经济效益为中心,以节能降耗为工作重点,发挥炼化一体化优势,优化加工方案,加强投入,积极推进各项节能降耗项目的实施,2009年公司各项能耗指标同比有了明显进步:吨油完全费用179.06元,低于考核指标6.54元;吨化工产品完全费用1181.77元,低于考核指标385.23元;炼油综合能耗为54.79千克标油/吨,加工损失率从上年的0.7%下降到0.59%,原油储运损耗从0.29%下降到0.28%,吨油耗水由上年的0.55降至0.50,公司被评为南京市首家节水型大型企业。
公司坚持加大技术投入,多措并举,不断提高用能管理水平和节能效益。公司及运行部积极实施大型样板炉改造、催化烟机改造、换热流程优化、净化水回用等措施,切实降低对二甲苯装置能耗水平,优化催化烟机运行方案,统筹优化装置间热联合、区域低温热利用等工作,效果显著,其中催化烟机改造每年可节电1600万度,烷基苯装置因能耗下降全年减少成本2357万元。
公司红旗炉达标竞赛活动不断走向深入,充分调动起生产单元的积极性,加热炉平均排烟温度下降了10.29℃,平均炉效提高了1.02个百分点。
在强化管理的基础上,结合装置检修,提前制定今后几年切实可行的改造方案,推动装置技经指标水平的进一步提升。公司制定并落实了16项加强原油加工损失管理的具体措施,原油加工损失率、原油储运损耗有所下降。在消化涨价因素203万元的基础上,公司全年节约社区水电气暖净支出630万元。化工三剂、大宗物料等大额采购费用得到有效控制,全年节约采购资金5950万元;各类可控费用支出进一步压减,实现了总部要求的比上年降低5%的目标。
公司加强了用水管理和考核,开展了回用水劳动竞赛,使水资源得到重复利用。公用工程运行部从四月开始在三循、四循大量使用假定净水,回用水量大幅提高,三个循环水场浓缩倍数平均达5.52,循环水场新鲜水累计补水率降至0.671(总公司考核指标为1.20),比去年同期0.917下降了26.8%.由于加强管理、优化系统及新增回收区域和范围,凝结水回收量增加了36.8%;全年累计回用凝结水193.8万吨,MBR回用水118.4万吨,假定净水94.3万吨,净化水84.2万吨,吨油耗水由去年的0.55降至0.50。
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