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节能、环保与新能源

抚顺石化提前实现“十一五”节能减排目标

2010-02-26   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
 
  [中国石油报2010年2月24日]   2月21日,抚顺石化公司石油二厂刚刚投产4个多月的年800万吨常减压蒸馏装置运行平稳,而不远处原有的两套南北蒸馏装置,已分别停工和被拆除。
  生产运行处处长潘瑞丰介绍,虽然受金融危机影响近期装置未能满负荷运转,但一系列节能减排措施却带来了实实在在的收益。2009年,抚顺石化炼油综合能耗同比下降13.3%,节能9.9万吨标油,创效1.98亿元。
  2009年,抚顺石化节能15.99万吨标煤,节水198万吨;废水排放量1813万吨,下降11%;COD排放量1136吨,下降19%。“十一五”以来,累计节能36.58万吨标煤,节水1210.34万吨,废水减排660万吨,COD减排680吨,提前一年实现“十一五”节能20%目标。
  “调整结构、强化管理和技术创新,是推进节能减排工作的法宝。”抚顺石化总经理李若平说。
  抚顺石化是一家有着80多年历史的老企业,装置多,规模小,能耗偏高。公司结合生产实际及长远发展规划,调整优化结构,转变经济发展方式,加大淘汰落后生产工艺力度,累计关停41套低效高耗装置,提高了节能降耗水平。
  实施“千万吨炼油结构调整”工程,是抚顺石化推进节能减排的重要举措。抚顺石化集中炼油一次、二次加工,形成东、西部两大集中生产区域,实现炼油与化工合理匹配,生产企业分布区域由四区六地减为二区三地,改变了装置分散、流程长、互供量大、费用高等状况;淘汰年220万吨小炼油装置,初步实现了“大规模、短流程、高附加、低成本、一体化”目标。   抚顺石化从源头管理入手,要求重点耗能用水设备、系统、装置的年度监测率达到20%以上。“我们将监测关口前移,实行24小时在线监测,从装置外排口到污水处理厂总排口层层确定考核指标,实现了全员、全过程、全天候、全方位的监督管理。目前,全公司污水回用装置已经达到6套,有效节约了水资源,实现了工业污水的综合利用,年污水回用量近400万吨。”质量安全环保处副处长刘铁民介绍。针对地下水管网泄漏较大的情况,先后对9个生产企业地下水管网漏点进行检测,修复漏水点85处,两年节水232万吨,节约费用490余万元。同时,投入近5亿元环保治理资金,在所有生产企业现场进行隐患整改,建立了“三级防控”体系,降低了环境风险。   2006年开始,抚顺石化在“十大节能工程”上加大节能新技术的推广应用力度。抚顺石化所属乙烯厂高压锅炉汽包以前运行效率较低,采用锅炉水新技术后,有效调节了给水、蒸汽和凝液的pH值,稳定了锅炉水水质,改善了蒸汽品质,减少了锅炉排污,实际排污率平均值从12.8%下降至4.5%,节水5.5万吨,年创效717万元。“十一五”以来,这个公司实施节能节水专项项目25项,项目实施后年实现节能5.62万吨标煤,节水57.5万吨,创效3783万元。
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