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沧炼一部装置节能迭创新招收奇效
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沧炼一部装置节能迭创新招收奇效
2010-02-25
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中国石油石化工程信息网
[中国石化新闻网2010年2月23日] 不拘泥前人固定成型多年的操作习惯,与时俱进摸索创新,大胆变革装置设备原有的操作习惯和工艺参数,在有效提高装置设备工作效率的同时,每年还为企业多创两千多万元的经济效益——这样的新鲜事例,如今在沧炼炼油一部的几套装置上,早已经蔚然成风。
炼油一部目前管理着常减压、催化裂化、气体分馏、车用液化气等几套核心装置。着眼于热量的综合充分利用,他们不断强化装置之间、装置内部单元之间的热联合来实现装置节能。首先在换热终温允许的前提下,改变旧有操作习惯,尽量提高常压单元混合蜡油的出装置温度,同时降低付罐区管线的维温转输量。目前混合蜡油进催化裂化装置的温度,已由原来的140℃左右,提高到了161℃左右。这样便实现了原料蜡油尽量少从油浆发热系统中取热的目的,使油浆发热系统每小时多发中压蒸汽1.1吨,全年可多发蒸汽8800吨。
其次,他们通过反复优化催化装置分馏塔的取热比例,利用顶循温位较高的优势,来努力提高热煤水的换热终温。经过调整操作,顶循环量每小时由原来的不足300吨提高到了500吨,使热水系统在催化装置增加了约3300KW的热量,热水的换热终温也由原来的88℃提高到了92℃。这样一来,催化装置输出热量的增加,不仅使催化装置能耗每吨降低了72.29MJ,原来每小时必须向热水系统补充1.83吨蒸汽的惯例也省略了,此举全年可节约蒸汽近1.5万吨。
充分珍惜高级能量的同级利用,尽量杜绝能量的降级使用,是炼油一部装置节能的首要原则。首先,他们大胆改变原来的操作参数,通过调整常压塔取热比例,将高温位的常二中回流量由原来的每小时105吨增加到120吨,将拔头油换后温度提高了0.67℃,这样可使瓦斯单耗每吨原料油降低0.038公斤。同样,他们反复摸索调整减压塔侧线的配比,增加高温位的减二中取热比例,将拔头油换后温度提高了1.03℃,使瓦斯单耗每吨原料油降低了0.059公斤。其次,主动改变参数,想方设法通过提高设备工作效率,来实现装置的节能。他们根据粗汽油产品的质量要求,主动降低直至停用冷回流,使顶循热水取热量由原来的1954KW提高到了2931KW。这样,通过在顶循让粗汽油产品尽量多与热水换热,达到减少热煤水从分一中的取热量,从而降低一中单元对油浆系统的取热,实现热量的逐级传递,使高温位的油浆每小时多发蒸汽达5吨以上,全年可多发蒸汽4万余吨。此外,他们通过定期彻底清洗常压炉和减压炉的空气预热器,使空气预热温度从原来的130℃上升至150℃,排烟温度则分别降低了15.4℃和10.6℃,热效率利用分别增加了0.64和0.48个百分点,每天节约瓦斯用量达528立方米,全年节约瓦斯用量达19万立方米。
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