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济南炼化常减压装置精打细算 节能减排
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济南炼化常减压装置精打细算 节能减排
2009-02-11
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来源:
中国石油石化工程信息网
[中国石化新闻网2009年2月9日] 新年伊始,济南炼化常减压车间随着新一年节能达标减排任务的对接后,通过精细化管理,努力开拓思路,改变观念,精打细算,采取新措施,该装置节省了燃料气、除盐水、蒸汽,减少了外排污水,达到节能减排目标。
首先对减压炉实施降温操作。该车间根据冬季生产特点,适当降低减压炉出口温度既不会影响减压收率,能够节省燃料,又能降低减压渣油系统温度,减缓结焦的可能,根据生产需要,适时适当调整减压炉炉温。通过数据跟踪,减压炉炉温由383℃降至378℃,标志减压拔出率的减压渣油500℃馏出量为6毫升,满足了生产需要,该措施节省燃料气200公斤/小时。
其次,塔顶注水回注自产塔顶含硫污水。三塔顶注水目前使用净化污水和除盐水10吨/小时,三顶污水流量20吨/小时。该车间在三顶水罐液位控制阀前和减顶注水阀组前增加DN40跨线,将三顶污水跨到三顶注水流程,回用三顶含硫污水作为三塔顶注水。流程改造施工于1月16日完成,减顶注水改为自产三顶含硫污水。下一步将使初常顶注水也改为回注自产含硫污水。该措施可以减少外排污水6~10吨/小时,同时节省除盐水4吨/小时。
再次,优化蒸汽拌热系统,回收蒸汽凝结水。该车间通过分析优化拌热系统,在不影响安全生产的前提下,将能停用的蒸汽和拌热停汽、排空、备用。需要长期蒸汽拌热的,根据车间凝结水量小的实际情况,将原有凝结水系统改造,由去电脱盐注水罐D-12改去除盐水罐D-201,作为供家属区热水系统软化水用。以上措施,节省蒸汽(两种蒸汽)用量0.5吨/小时,减少排放污水处理厂污水0.5吨/小时。
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