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节能、环保与新能源

巴陵前三季度节能降耗挖潜6700多万元

2008-11-04   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
   [中国石化新闻网2008年10月31日]  巴陵石化烯烃事业部成品油车间采用新方法清理储罐,每清理一个储罐可节省新鲜水200吨,节约蒸汽60吨。靠着类似的细节节能降耗,巴陵石化公司今年前三季度节能降耗创效6700多万元。
   烯烃事业部成品油车间以往在清罐时,需用大量新鲜水将罐底残油垫起,再通过启泵将垫起的残油倒入其它相同品种的储罐。对罐底油泥油渣先用蒸汽加热12个小时以上,然后将罐底油泥经罐区脱水管网排入污油池,最后通过污水泵将污油池中的污油送有关装置回收。这样的过程对水和蒸汽消耗较大。
   今年,成品油车间成立了降低油品加工损失攻关小组,技术人员摸索清罐新方法,力求既清洁环保又降低清罐造成的油品损失,还节约水和蒸汽。他们先在储罐脱水口临时接一台隔膜泵,将罐底油品打入其它相同品种的储罐,然后用带抽吸功能的油罐汽车直接抽吸罐底污油和油泥并回收,通过油罐车将污油和油泥转运往有关装置回收。
   新的清罐方法不仅实现了有效节约,还克服了以前带水倒料带来的接收物料罐水含量超标、倒料管线滞留水份影响外销产品质量等弊端,减少了清罐过程中的油品蒸发损失和油品跑损,促成了油品完全回收,并具有不破坏罐底防腐层和省时省电等优点。
   巴陵石化三季度经济活动分析会的有关报表显示,1至9月份,公司主要原材料消耗与计划可比的有55项,完成计划的有48项,稳定降低的有43项。公司考核产品原材料消耗节材增效3000万元。非上市和上市两大板块累计节能分别创效1984万元、1765万元。
   与烯烃事业部成品油车间想方设法节约消耗类似,巴陵石化各单位也深挖节能降耗潜力。环己酮事业部在焚烧环己酮生产过程副产的皂化废碱时,须加入一定的燃料,以前一直采用两支主干气枪加两支渣油枪的燃料配比焚烧方式。在燃料乳化油价格上升的情形下,事业部探索燃料替代的新途径、新方法,在确保安全生产的前提下,反复试验摸索,成功解决了干气不能较好燃烧垫层的难题,将纯干气正式引入焚烧炉取代乳化油,每天可少用7.2吨乳化油,按全年8000小时的生产时间计算,可节约燃料成本200万元以上。热电事业部深入开展小指标竞赛,加强对主要参数指标的监控和考核力度,压扁重要指标控制范围,主要经济技术指标控制在较好水平,今年已综合创效300多万元。该部还推进节能技术改造,组织实施了7号锅炉完善化改造、三组汽轮机蒸汽密封换型、闭式冷凝水回收等技术改造,提高了机炉系统效率,有效降低了消耗。
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