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巴陵QC活动助推挖潜增效 促进节能减排
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巴陵QC活动助推挖潜增效 促进节能减排
2008-09-26
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来源:
中国石油石化工程信息网
[中国石化新闻网2008年9月24日] 今年是我国开展QC小组活动30周年。坚持“从企业中来,到企业中去”的传统特色,巴陵石化紧贴生产经营实际开展攻关型、现场型、管理型及创新型QC小组活动——助推挖潜增效促进节能减排
9月12日,巴陵石化召开本年度QC成果发布会。发布成果的8个QC小组,是该公司200多个注册QC小组的佼佼者。目前,这些QC小组正将“助推挖潜增效、促进节能减排”作为小组活动的主攻点。
近年来,该公司结合实际,不断拓宽QC小组的研究方向,指导和支持各基层单位的QC小组,或在生产过程中针对某个环节、某项工艺及技术的改进和提升开展攻关型QC小组活动;或以稳定工序质量、改进产品质量、降低消耗、改善生产环境为目的,开展现场型QC小组活动;或以夯实“三基”、优化运作、精细管理为目的,开展管理型QC小组活动;或以国内外同行先进水平为标杆,以工艺技术及产品升级换代为目的,开展创新型QC小组活动。
该公司合成橡胶事业部是国内目前最大的SBS生产厂。SBS车间的S-703生产线是一套由进口设备经国产化改造的装置,设计生产能力为2.5万吨/年。2006年,这条生产线堵模板次数为258次,平均每产92吨产品堵一次模板,由此停车303小时,较上年减产2947吨。对此,SBS车间技术组QC小组确立“减少703生产线堵模板频次”攻关课题,从2006年底开始进行QC活动。小组10名成员多方面收集信息与数据,分析原因,制定实施对策,并逐项落实。经过一轮PDCA循环,S-703生产线2007年1至11月因堵模板停车的时间降至32小时,较上年减少271小时,产量提高了3895吨,达到平均每产1386吨产品堵一次模板,不仅创效170多万元,还为废胶的降低奠定了基础。在20多个QC小组的积极参与下,合成橡胶事业部的SBS、SIS、SEBS、聚丙烯、顺丁橡胶等产品合格率一直稳定在100%,今年以来,顺丁橡胶的优级品率较上年提高了1.4个百分点,SBS的颜色胶率由上年的1.39%降至0.78%,事业部提质创效已超过160万元。
巴陵石化环氧树脂事业部的3-氯丙烯产品近年来在传统的农药市场的份额逐渐萎缩,在精细化工等方面的用途越来越广。而精细化工行业对产品的纯度和色泽等方面提出了更高的要求,其中纯度必须在98%以上,且愈高愈好。从2007年2月1日起,事业部执行内控质量标准,要求3-氯丙烯含量≥98%才能合格出厂。对此,曾被评为“全国优秀QC小组”、QC成果曾获原化工部优秀QC成果奖的氯丙烯车间精英QC小组,展开了“提高纯度98%以上3-氯丙烯的产量百分率”的专题攻关。该小组借鉴氯丙烷车间的生产经验,对两个车间的生产情况和产品质量进行对比分析,并剖析3-氯丙烯的产品质量,找到提高产品含量的主要突破口,进而运用“头脑风暴法”找出影响工艺的15项末端因素,再逐一确认了5项主要因素,制定和实施了相应对策。2007年4月以来,氯丙烯车间3-氯丙烯含量≥98%的产品百分比率进一步提高,且实现了稳定生产,不仅年增直接经济效益150多万元,还减少了现场物料跑损,满足了清洁生产要求,有利于环保。
2006年,因污水排放指标不合格,该公司环己酮事业部环己酮车间的整体形象受损,环保压力巨大。车间QC小组的10多名成员瞄准“提高污水排放监测指标合格率”课题,对车间现场六处排污点及轻塔稀水分离器排水进行污水指标监测,通过分析这些部位对装置排放COD的影响很大。他们从工艺优化控制、杜绝跑冒滴漏、增强职工安全环保意识和严格考核等几个方面制定10多项改进措施,明确责任人和完成时间。通过深入挖掘装置潜力,从2007年5月开始,环己酮车间的外排污水COD的合格率达100%,年节约软水4万吨,污水中有机物回收效益明显,节能减排年综合效益达40多万元。车间污水达标排放后,减轻了下游污水处理的压力。
该公司下属的热电事业部的有关统计还显示,近一年来,该事业部共完成57个QC课题,效果良好,体现了较高的“含金量”。汽机车间的“降低4号汽轮机3号瓦垂直振动”QC小组通过攻关,4号汽轮机平均负荷率由90%提升到99.99%,每年可创效339万元;锅炉车间的“降低老区磨煤电耗”QC成果实施后,每年可节电60多万度,每年可节能创效31万元;除灰车间的“改造2号收集系统、提高收灰率”QC小组对装置进行改造后,年节水10万余吨,增产粉煤灰销售1.67万吨,年创效39.08万元;热化车间“提高老区炉水磷酸根合格率”的QC课题实践表明,炉水合格率由98.16%上升到99.7%。热电事业部的QC成果,是巴陵石化QC小组活动“四面开花结果”的表现之一。
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