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节能、环保与新能源

温米采油厂“立体节能”创奇效

2008-07-29   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
    【中国石油报2008年7月25日】 让人叹奇的是,在油水井增加45口的情况下,吐哈油田温米采油厂综合能耗不增反降3.5万吨标准煤。7月23日,采油厂节能管理部门负责人告诉记者,这是地面、地下“立体节能”创造的奇迹。
    随着油田开发进入高含水期,温米采油厂每产出1吨油就要采出3吨水,能耗成为影响成本与效益的关键。扭转能耗增长的箭头,就能创造效益。然而,含水率与时攀升是注水开发的必然规律。已开发10多年的老油田还有节能降耗空间吗?
    2005年,温米采油厂认真梳理、分析能耗情况,从纷繁的数据中发现,在年均增长17.53%的操作成本里,水、电耗费超过20%。跟踪追击找到水、电耗费上扬的主要原因,是无效注采循环。形象地说,就是有些注入水并没有发挥驱替原油的作用,不但不能创效,反而还要增加采出污水处理费用。
    减少无效注水,提高注水效率,温米采油厂节能降耗的方向瞄准千米地下油藏。开发人员精雕细刻开发方案,实施细分注水,高效层多注水,低效层少注水,无效层不注水。温米采油厂先后实施分层注水119口,补改层137口井,酸化酸洗43口,投改注24口,增压注水7口,化学调剖2口。通过努力,温米采油厂年注水量35万立方米,产液量降低20万吨,在原油产量保持稳定的情况下实现了能耗的大幅降低。
    地下可降耗,地上也有节能潜力。温米采油厂技术人员研究发现,天然气集输加热每升高1摄氏度,每天就多燃烧天然气5400立方米。为此,采油人员优化生产管理,改变集输方式,努力减少电能和天然气消耗。天然气集输降耗的成功经验很快应用到原油集输中。这个厂对集输系统中负荷较低、设备老化严重的转油站进行了技术改造,将加热炉温度由原来的115摄氏度降到50摄氏度,输油能耗显著降低。截至目前,温米采油厂共有246口油井、3座转油站、1座联合站实施不加热集输,年可节气2500万立方米、节电2400万千瓦小时。
    在地面工程方面,温米采油厂利用老区改造和新建产能机会,简化原有设施,优化新建产能,有效遏制能耗增长。温米采油厂大胆打破原有系统、固有范围和驱替方式限制,优化布局,简化设计,控制规模,降低了运行能耗。采油过程中,温米采油厂规模应用高效泵,优化抽油机参数,合理匹配电机,稳步提升机采用能效率,少建计量间5座,累计减少电加热器165台,每年可节电85.5万千瓦小时。
    “立体节能”创奇效,截至今年7中旬,温米采油厂已连续3年实现能耗递减。
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