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节能、环保与新能源

国际可再生能源大会发起“华盛顿行动计划”

2008-03-13   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
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  [中国石化新闻网2010年4月9日]   巴陵石化合成橡胶事业部推行标杆管理,四大生产装置上百个工艺对标同行先进水平抓优化,一季度节能降耗累计创效600多万元。
  在深入开展“比学赶帮超”活动中,该部将全年的节能降耗目标制成图表,下发到各基层单位,各项消耗历史最高水平以及目前生产状况天天上墙,目标值、实际值的差别一目了然,促进各车间、工段及时发现不足,查找差距,快速解决。他们在经济责任制考核中增加对消耗指标考核的权重,认真兑现。
  今年,是该事业部年产20万吨SBS装置扩能改造后投产的第一年,他们首抓做大总量做好SBS产品的降能耗工作。通过开稳开好环己烷精制节能装置,完善SBS三釜凝聚工艺以及对软水管网进行优化改造等措施,一季度SBS产品蒸汽单耗同比下降了0.92吨,累计节约蒸汽1万多吨,创效100多万元,软水单耗同比下降了0.52吨,工业水单耗同比下降了1.35吨。顺丁橡胶装置通过对三釜凝聚系统实施了一系列优化改造,运行平稳,产品蒸汽单耗下降了1.1吨,工业水单耗由去年同期的5.19吨降到了2.09吨。
  针对SEBS产品消耗高的情形,车间积极想办法,对SEBS凝聚工艺进行优化调整,改造蒸汽凝结水系统,2月份,SEBS产品环己烷单耗降到了70.5千克,为历史最高水平。在聚丙烯装置降本空间有限的情况下,车间多方面入手,加大蒸汽系统节能管理力度,规定冬季每个伴热点的控制手阀的开度,对聚丙烯预热系统进行技术改造,利用SEBS车间的蒸汽凝结水余热进行预热,每天节约蒸汽21吨,产品蒸汽单耗仅为0.05吨,也创历史最高水平。2月份,该部低压蒸汽消耗比上年同期减少74
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