优化焊接参数实现节本减费
2024-10-21
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来源:[互联网]
[中国石化新闻网2024-10-18]“我们通过数字化焊接工艺、改善焊接操作方法,成功降低了焊丝消耗,能为整个项目节约成本10万余元。”10月12日,在石油工程建设公司中原建工西三线闽粤支线潮州段施工现场,项目经理吴卓介绍道。在长输管道项目施工中,焊丝作为消耗材料,需求量大,成本较高。自项目建设以来,他们就把降低焊丝消耗当成一项重要的降本工作来抓。“在正式施工前,项目部会对焊工进行培训,让他们根据不同的焊接部位和要求采用相应的焊接方法进行操作,减少消耗。”项目技术负责人梁智说道。同时,他们要求操作人员严格按照焊接路径进行操作,避免不必要的重复焊接,确保焊丝的使用量精准控制在合理范围内。在焊接一些大角度的管道时,适当调整焊接电压和速度,规避较厚的焊层,从而减少焊丝浪费。
焊丝的批次不同,焊接的参数会存在些许差异,这些差异也会影响到焊丝的消耗。梁智说,按照以往常规的焊接参数进行操作,前期发现焊丝消耗比预期多了约5%。经过对焊丝样本的详细检测和分析,他们发现该批次焊丝的直径偏差最大达到-0.04毫米。虽然看似微小,但在焊接过程中却导致了焊丝送进速度不稳定,进而影响了焊接质量和焊丝消耗。
为解决这一问题,项目部引用数字化监测系统,对每道焊口的焊接工况进行实时监测,收集并分析每一次焊接作业的数据,包括焊丝使用量、焊接质量、焊接参数等关键信息。根据数据分析结果,对焊接工艺进行调整和改进。针对不同批次焊丝,技术人员首先尝试调整送丝轮的压力,使其更适合该批次焊丝的直径。
经统计,在该项目中,焊接参数优化后焊丝消耗比之前降低了约6%,每道焊口的焊丝用量减少了约0.2公斤。数字化焊接工艺不仅降低了焊丝消耗,还将焊口一次合格率提升到98.6%。
