福建联合石化精算细调做好优化文章
2022-07-12
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[中国石化新闻网2022-07-11]中国石化新闻网讯?“我们精打优化算盘,强化过程管控,深抠薄弱环节,今年前6个月,节约生产成本约2400万元。”近日,福建联合石化烯烃工艺工程师苏春煜说。
今年以来,受市场行情影响,化工装置低负荷运行,给优化工作带来很大挑战。福建联合石化集中专业力量,对照先进指标,开拓优化思路,探索有效途径,有序推进各项节能降耗措施落地。
裂解炉是乙烯装置的“能耗大户”,通过对各裂解炉不同工况下排烟温度、烟气氧含量等数据进行对比分析,排查确定热损较大的裂解炉,并经过周密的倒炉安排,完成裂解炉衬里更换,进一步减少热量损失。经过对重油炉工况能耗研究,在不影响运行周期的前提下,该公司降低柴油进料裂解炉的蒸汽稀释比,降低中压蒸汽消耗约8吨/时。
考虑到部分裂解炉已运行多年,该公司决定将辐射段炉管升级到二代强化传热技术,相比第一代技术,可显著延长运行周期,预计全年可以减少烧焦次数2-3次。另外该公司还解决了裂解炉对流段漏风问题,降低烟气氧含量,提高裂解炉热效率。
在急冷区和分离区,优化工作也进行得如火如荼。在柴油炉工况下,急冷油塔的调整尤为关键,其塔顶轻组分抽出量直接影响稀释蒸汽产量。经过对全塔进行模型模拟分析,团队发现用抽出盘油替代抽出裂解柴油,对全塔优化平衡更有效果。
经过前期小调以及流程改造,盘油已正式替代裂解柴油作为急冷油塔的轻组分抽出,急冷油塔釜温度相比提高了1-2℃,同时在低负荷工况下减少稀释蒸汽再沸器的投用台数,减少不必要的损失,此举减少中压蒸汽消耗,一个月可以降低成本约170万元。
因为脱乙烷塔塔釜再沸器换热效果不佳,脱乙烷塔常年需用中压蒸汽加热,经深入排查,判断该再沸器已失效,安排更换新管束后,换热效果良好。(张磊苏春煜)
