大港油田“两废”环保治理再升级
2020-11-16
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来源:[互联网]
生产“神经元”的绿色加持[中国石油新闻中心2020-11-13]
中国石油网消息(记者刘英通讯员张书丽)作为中国石油“两废”无害化治理环保项目,大港油田创新应用新型工艺技术,截至11月6日,有效处理钻修井废弃液和井下作业废液16万立方米,有害物质含量均低于国家排放标准,单位药剂成本较去年下降50%,实现社会效益、经济效益双赢。
钻修井废弃液和井下作业废弃液,是油田在开发生产中产生的主要废弃物,对临近的农田、地下水、表层土壤会造成一定污染,特别是其中的重金属及其化合物,可长期积累于水环境或生物中,给人类生活带来潜在危害。多年来,这些固废物的达标处理均列入环保重点工作行列,严格执行国家排放标准。
如何让“两废”治理更加卓有成效?大港油田加大环保型泥浆体系、废弃泥浆资源化处理等治污减排新工艺、新技术应用力度,坚持新型工艺技术攻关,在此基础上,将治理方向瞄准投入低、修复作用显著的药剂研究,同时辅助于新设备应用、精准化分类处理,实现油田“两废”不落地接收、资源化治理一体化运营,降低员工劳动强度及处理成本,达到事半功倍的效果。
采用“两废不落地收集+分类加药处理+两极固液分离+污泥无害化处理”工艺,对钻井废弃泥浆及井下作业废液进行处理,满足固废物的清洁生产需求。同时,打破常规,辅以“科学分类筛选+精准凝聚破胶”处理方式,优选处理药剂、探索最佳加药浓度,实现不同组分“两废”固液快速分离。一方面,产出泥饼含水率较之前降低10%以上,创泥饼含水40%的干化程度新高,泥饼中有害物质含量低于国家排放标准,固相含水率及固相浸出液环保指标均可达到环保要求。处理后的泥饼,可用于工业或道路场地基土。另一方面,压滤废水经钻修井废液处理系统处理后,水质达到回注水标准,进入油田注水系统全部进行回注,实现零排放。
据介绍,每立方米废弃液药剂成本减少50%以上,按年处理“两废”18万立方米计算,可节约成本558万元。
据悉,处理后的泥饼资源循环利用,压制免烧砖取得新突破。按照非烧结垃圾尾矿砖标准试生产9万余块免烧砖,生产现场铺设实验200余平方米,效果良好,具有很好的市场前景。
