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节能、环保与新能源

套气回收再利用废气变创效环保“香饽饽”

2020-08-11   关键字:   来源:[互联网]
  [中国石油新闻中心2020-08-10]截至8月3日,吉林油田在乾安采油厂海坨子区块的24口油井,应用自制的套气回收再利用装置近3个月,不仅实现日回收天然气约2000立方米,更避免了套气外排对环境造成影响。
  油井套压是影响油井正常生产的主要因素之一,合理控制和利用这一因素是日常油井管理的重要工作。油井生产过程中,当井底压力降低到泡点压力时,天然气便从原油中分离出来,形成套管气。
  为了提升安全管理水平和避免资源浪费,今年5月,作为属地管理的乾安采油厂采油16队队长闫国忠带领队内员工,针对高套压井套气回收展开了试验。对海118-8-6、海121-2-10等具备套气回收条件的24口油井采用控套生产。经过反复试验,将套压控制在0.6兆帕左右。经观察,24口油井套气回收后产量平稳,同时可回收大量天然气用于锅炉供气。
  据闫国忠介绍,下一步他们将进一步改进套气回收再利用装置,以实现自产气满足站内锅炉供气。如此一来,预计年可节省天然气七八十万立方米,实现降本增效并取得环保效益。

  中国石油:变频器一转每月节省20万元
  [中国石油新闻中心2020-08-10]“变频器一转,每月至少节省20万元。”8月3日,宁夏石化公司三化肥装置总变6千伏配电室低压配电柜前,电仪三班6名岗位员工算了一笔提质增效账。
  最近,三化肥装置氨站两台氨输送泵出口设计流量过大,造成液氨装车过程中灌装不及,回流液氨使氨罐温度压力上升。这不仅需要放空部分氨气,而且要频繁启动两台冰机降温,导致电耗升高。
  电仪部二车间副主任余勇提出,加个变频器,把泵的工频运行方式改成变频运行。技术员和电仪三班员工开展头脑风暴,讨论出具体方案。
  一方面申请机动处安排专业公司全面检测维修闲置多年的变频器,另一方面抓紧完成编制技术方案、拆卸废旧材料、DCS组态等工作。备件材料全部就位,电气三班员工两天就完成了低压柜、变频器柜、电动机、DCS机柜之间的接线和调试工作。
  改造后,每月减少氨气放空损失100吨左右,月节省20万元,减少冰机启动及氨输送泵电能损耗4万千瓦时左右,节约电费1.8万元。不仅如此,原本废旧的设备,经过改造也重新焕发了青春。
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