塔河炼化:抓住关键点节能创效
2020-07-27
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[中国石化新闻网2020-07-24]中国石化新闻网讯塔河炼化炼油一部压实持续攻坚创效责任,提前谋划科学施策,抓住能耗关键点,聚焦装置设备维护、技术改造、操作优化持续挖潜创效,降低装置能耗,为全面完成装置全年目标任务奠定坚实基础。
抓设备维护,降低散热损耗。作业部1#焦化装置利用四年一次大检修时间节点,对前期排查装置内能耗关键点按照计划一一整改,为节能降耗奠定坚实基础。检修期间,该装置通过整体更换常压塔塔体、常压炉至常压塔保温,更换常压炉及焦化炉B炉空气预热器导热管,增加常顶冷回流线保温等措施,既让常压塔顶温度达到了防腐要求,又减少了常压塔外壁散热损耗。同时,对焦炭塔4台底盖机进行全面维修,维修后4台底盖机蒸汽总耗量较停工前下降0.8吨/小时,影响焦化月度单耗0.4千克标油/吨。
抓技术改造,降低燃气耗量。加热炉是装置能耗关键所在,提高加热炉热效率,能有效降低装置能耗。1#焦化利用检修时机,对该装置3台加热炉炉管及炉墙进行喷涂强传热涂料,装置运行后统计数据显示,3台加热炉每小时节约瓦斯量约150标立,影响焦化月度单耗0.5千克标油/吨。
抓优化操作,降低蒸汽耗量。该装置依据设备实际情况和焦化长周期运转要求,优化调整加热炉炉管注汽,将第一点注汽量由原来的185kg/h降低至140kg/h,F1101AB共计8支注汽点,日减少中压蒸汽消耗约8吨,降低焦化月度单耗0.2千克标油/吨。同时,该装置根据常压塔产品质量情况,调整常压塔操作,常压塔底汽提蒸汽量由0.8吨/时调整至0.6吨/时,根据常一线闪点情况关停常一线汽提蒸汽0.4吨/时,两项操作每小时可降低低压蒸汽消耗量0.6吨。
