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广州石化:优化方案实现安全降本双赢

2020-06-16   关键字:   来源:[互联网]
  [中国石化新闻网2020-06-15]近日,广州石化华德公司南边灶油库污水系统管道更换工程顺利完工,通过优化设计方案,不仅减少工程一次性投入8万元,而且节省了后续的周期性换管及检修费用至少上百万元。
  华德公司南边灶油库自2014年原油储罐脱水常态化后,污水系统钢质管道存在不同程度的内腐蚀,更换管道势在必行且迫在眉睫。
  按竣工图更换钢质钢管是最“省心”的方案。但该方案不能彻底解决钢质钢管内腐蚀的问题。在现有脱水条件下,钢质钢管的使用寿命最多4年。
  “能不能把钢质管道换成PVC-U管呢?”设备员刘炽文提出大胆设想。虽然工业用管很少采用PVC管,但它耐腐蚀性强,且成本较低,是此次换管的理想材料。刘炽文立即与其他设备专业技术人员从安全、技术和经济方面多次论证,并进一步提出优化方案:将管道敷设方式由埋地改为露天,这样能更加及时发现泄漏隐患,降低现场直接作业环节带来的安全风险。
  经过沟通,这一变更也得到了设计部门的同意。
  为尽快给设计变更提供及时、准确的材料,华德公司组织人员从地面到地下,从池顶到井底,摸清每根管道走向,反复核实现场数据,对设计图纸进行多次优化,前后共花了3个月时间,最后确定了施工图纸。
  施工方案优化后,避免了钢质管道焊接动火作业带来的安全风险,压减火票至少50张。通过2个月的施工,换管工作顺利完成。
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