茂名石化巧改管线治理装置大修现场面貌
2020-01-09
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[中国石化新闻网2020-01-08]1月7日,茂名石化炼油分部轻质润滑油系统大修进入收尾阶段,为了使装置现场保持整洁美观,在这次大修中职工们发挥智慧,将现场整治当作一项重要的任务。大修前,车间组织专业人员现场研讨,有针对性的对部分管线进行巧妙的改造,让装置面貌焕然一新,还优化了容器的流程,真是一举两得,受到了职工的称赞。在润滑油一车间的石蜡白土装置,职工对滤机进行清机吹扫或遇到装置开停工吹扫时,中间罐容14、容15及成品罐容17顶放空气体常带有蜡或水蒸汽等杂物,蜡随尾气排出冷凝后粘附在容器保温铝皮及平台,对现场环境造成极大影响,容器平台上的积蜡容易引起人员滑倒,存在不安全因素,频繁清扫也增加职工现场清理的工作量。
设备员王兴在现场看到了这个情况,他皱起了眉头,问在场的朱建坪班长:“有没有办法解决这尾气里的蜡,不要让它在我们的现场撒野呢?”
“可以在放空口做一个漏斗,把尾气中冷凝的蜡、水接住,引到旁边的常压废蜡罐里。”由于朱班长在装置内干了30多年,可以说是个装置通,见王兴问道,他马上提出了自己的见解。
没错儿,朱班长提出的方案可以实施。说干就干,他们的想法得到了设备主任莫李红的支持,经过大家讨论后,决定在朱班长提出的方案上进一步完善,那就是把容器顶直接排大气的放空管引到常压废蜡罐容16罐内。
方案被采用后,马上被列进了装置的大修计划。车间利用大修时机对这三个容器放空管线进行了改造,滤机吹扫的尾气或开停工吹扫的蒸汽在容16内有个缓冲的过程,尾气夹带的杂物有了安家的地方,夹带的蜡、水蒸汽冷凝后沉降留在容器内,避免在顶放空直接排出影响现场环境,巧改管线不仅实现了环保,消除了隐患,整齐归一的管线还为装置增添了美观。
