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节能、环保与新能源

巴陵石化橡胶部强化管理节能挖潜

2019-12-18   关键字:   来源:[互联网]
  [中国石化新闻网2019-12-17]
  巴陵石化橡胶部优化提升SEBS装置环己烷处理能力,同时供给另外两个装置,其中SSBR装置精制塔系不开车生产,每月可节约电、蒸汽及循环水价值近25万元。这是该部强化节能管理、持续挖潜的一个例子。
  橡胶部年产能超过37万吨,是巴陵石化的能耗大户,其中仅蒸汽用量占热电部云溪片装置外供蒸汽总量的六成。在做大生产总量、争创高效的过程中,该部坚持加强管理和加强技术改造相结合,向节能挖潜要效益。
  今年3月,该部更新SEBS车间脱重塔重沸器,换热效率提高,溶剂精制蒸汽单耗由2.45吨降低至2.23吨;实施SEBS凝聚中末釜气相管线分离改造,降低凝聚末釜压力,提高“三釜凝聚”效果和凝聚岗运行稳定性,蒸汽利用率提高,凝聚蒸汽单耗降低0.08吨。4月到10月,SEBS产品蒸汽单耗同比降低0.31吨,综合能耗同比降低26.4千克标油每吨,同比节能价值91.07万元。
  该部组织专业探测公司到现场探测查找地下工业水管漏点并消漏。6月份消除SBS装置S-703操作室旁地下工业水泄漏点,4个月同比节水7.72万吨,效果明显。1至10月,SBS装置工业水单耗0.81吨,同比降低0.51吨。通过“点对点”优化生产工艺,年产20万吨SBS装置蒸汽单耗今年同比降低0.05吨,综合能耗同比降低4.36千克标油每吨,创新纪录,继续保持国内同行领先水平。
  年产2万吨热塑橡胶SEPS装置是新建投用装置,通过对装置生产工艺条件及控制持续攻关,解决了颗粒泵堵塞、干燥箱过滤网堵塞、模板出料及切刀切粒不好、胶粒挥发分难以合格等产能瓶颈,单位时间产量提高33.06%,有效摊薄了水、电、蒸汽等各种能耗。同时,实施4项生产工艺调优,SEPS装置前10个月产量增加2590多吨,工业水、电和蒸汽单耗均有下降,综合能耗同比降低146.29千克标油每吨。
  今年上半年和下半年,该部先后两次组织开展蒸汽管道保温和计量设备完好性检查,共整改44处保温破损和阀门、法兰泄漏等问题,完善部分塔釜和储罐设备人孔保温设施,减少蒸汽系统热量损失;申报改换、补缺11台蒸汽流量表,完善各装置和改制单位蒸汽流量的计量,加强监控。(彭展李翼骏)
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