优化管网吹扫线路降成本
2017-12-11
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来源:[互联网]
[中国石化新闻网2017-12-08]“注汽管网支线头连接完成。”“注汽管网干线阀门调试完成。”11月18日一早,随着对讲机里传来一道道口令,胜利油田滨南注汽大队综合队维修班班长李盼下达启动氮气车、正式开始注汽管网吹扫的指令。滨南注汽大队负责滨南采油管理六区、七区、九区的稠油注汽任务,有120公里长的注汽管网。冬季,因内外温差大,管网内部易产生积水,如不及时排空,极易造成管网冻堵,严重影响注汽运行、造成产量损失。确保管网不冻堵,是注汽大队冬防保温工作的重中之重。
打开全部注汽管网阀门使所有管网连通,或在管网支线头加装疏水阀定期排水排气,虽然能够避免管网冻堵,但注汽损失量和人工成本会相应增大,且疏水阀维修保养费用较高。
2016年,注汽大队优化注汽管网运行,通过管网吹扫,减少疏水阀安装44个,节约成本17.6万元,减少蒸汽损失4140立方米,创效30余万元。
“干毛巾还能拧出三滴水,在保证注汽质量的前提下,要进一步优化注汽管网运行,少安装一个疏水阀就是创效。”注汽大队队长高杰说。
于是,他们与相关采油管理区沟通,以偏远区块、注汽管网利用率低区块为重点,摸清2017年各稠油区块冬季油井注汽动态,通过优化待注井注汽时间,优化注汽管网使用线路,科学筛选出5个区块60余公里管网吹扫线路。
近日,管网吹扫完成,疏水阀安装数量由2016年的52个减少到29个,节约成本9.2万元,预计冬季减少蒸汽损失3780立方米,创效40万元。
