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节能、环保与新能源

金陵石化4号常减压挖潜增效超千万元

2017-06-30   关键字:   来源:[互联网]
  [中国石化新闻网2017-06-29]今年以来,金陵石化深挖潜降成本,不断提升装置经营效率。该公司年加工原油800万吨的4号常减压装置,通过精心控制参数、减少三剂破乳剂、有机胺、缓蚀剂消耗,提升加热炉炉效等举措,节支增效显著。1~5月,该装置累计增产航煤5800吨,增效1900万元;减少三剂消耗约9吨,节支20万元;降低瓦斯耗量790吨,降本超150万元。
  今年以来,该装置技术人员深入挖掘装置潜力,千方百计提升装置运行效率。他们通过优化参数,将柴油初馏点由220~230摄氏度提高到240摄氏度以上,提高了柴油5%馏出温度和航空煤油95%馏出温度的差值,从而降低航空煤油和柴油的重叠度,增产航煤。同时,他们将柴油汽提塔底的蒸汽由每小时0.9吨提升到1.8吨,保证了柴油和航煤分离更完全。
  “效果不错,现在柴油和航煤的重叠度为-4.7%,也就是说两种组分完全分离,每天可增产航煤59吨,增效20多万元。”该装置主管杨东明说。
  该装置将降低“三剂”消耗作为降本增效的目标之一,通过盯紧各塔顶回流罐排水的pH值、电脱盐排水及原油的乳化状况,及时调整三剂的加注量。三剂加注量由过去每天一次调整为目前每4小时一次,根据分析数据,在满足生产要求下,尽量靠近下限指标加量。今年前5个月,三剂消耗量同比降低5.3%,增效26万元。脱后原油含盐量由原来每升3毫克降至0.8毫克,有效降低了后续操作难度,减缓了设备和管线的腐蚀程度。
  加热炉在炼化企业中是能耗大户,减少它的能耗对降本增效非常关键。今年以来,该装置技术人员在保持装置安稳运行的基础上,精细优化操作参数,将减压炉出口温度降低3~5摄氏度。同时,控制加热炉氧含量在1%~3%,加强炉膛负压和排烟温度等操作参数的监控,确保加热炉效率最高,降低瓦斯的消耗。
  “目前,加热炉炉效保持93%。据测算,1~5月,燃料气消耗累计减少791吨,节约成本156万元。”杨东明说。
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