安庆石化小技改降本又环保
2017-06-14
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[中国石化新闻网2017-06-13]日前,安庆石化公用工程部污水处理场污水预处理3台引气气浮的刮渣机整改已达1年,设备的运行稳定性性能大大提高,降低了设备检修费用,保证了设备环保安稳长满优生产。污水预处理3台引气气浮是污水除油的重要设备,对环保生产合格达标排放起着重要作用。其中的刮渣机是关键设备,该刮渣机自身结构存在缺陷,运行过程中频繁出现链条脱落、断裂及刮板变形等故障,造成设备检修费用增加,平均两个月一次的故障频率,对设备及环保生产的连续稳定运行均造成较大影响。
该部设备组对其进行专项攻关,不断进行市场及同类设备的调研,经过长期对其他型式的刮渣机的结构、运行情况的观察及性能和故障分析,于2014年12月落实整改方案,并于当月上旬首先对含盐引气气浮刮渣机进行了整改,通过重新对链条进行选型及相关部件的同步更换,最大限度地减少了设备故障率。2015年8月底,该部设备组进一步完成含油引气气浮刮渣机的整改,将链条类型由原来的不锈钢滚子链条更换为尼龙弯板链条,并将链轮更换为与链条相配套的尼龙链轮,同时对链轮轴进行了更换,对链条轨道进行了加宽,对顶梁进行了抬高处理。去年大修期间完成了最后一台刮渣机——腈纶引气气浮刮渣机的技改。
经过一年对技改后刮渣机的整体观察,目前3台刮渣机整体运行平稳,经统计,技改后每台刮渣机故障率由原来的两月一次延长至半年一次,按平均每台每次检修费用2万计算,相当于一年节约资金24万元,达到了既节能又环保的效果。
