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大港轻烃回收装置新增“候补队员”年节电200万元

2017-06-01   关键字:   来源:[互联网]
  [中国石油新闻中心2017-05-31]
  中国石油网消息(记者刘英通讯员相凤玲)“安装上这个冷箱,咱们每年能节约电费200多万元呢!”5月26日,大港油田天然气处理站站长王玮面对刚刚到货的冷箱,一脸喜悦。
  这个处理站是大港油田伴生气净化处理单位,共有两套日生产水平100万立方米的轻烃回收装置。该装置的核心技术是制冷工艺,制冷温度直接制约装置C3收率的高低,即制冷温度越低,C3收率越高。
  大港油田地处北方,受气温影响,膨胀机增压端出口空冷器冷却效果没有达到理想状态。尤其在夏季运行时,膨胀机增压端出口空冷器冷却后的温度一般保持40摄氏度左右,为保证C3较高收率,需要启动丙烷辅助制冷系统,为此每天要损耗电费1万多元。
  如何实现既节支又增效呢?技术人员查找技术资料、反复分析轻烃回收装置冬季和夏季期间运行参数的差异,发现降低膨胀机增压端出口空冷器冷却后的温度,不仅可以解决目前的难题,同时还能达到降低丙烷辅助制冷系统的负荷。为此,处理站确立《轻烃回收装置陕气冷能利用》技改项目,即利用陕气转输过程中的冷能,降低轻烃回收装置膨胀机增压端出口空冷器冷却后的温度。
  据站长王玮介绍,轻烃回收装置陕气冷能利用项目工程期为两个月,预计8月可投入使用。
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