当前位置:首页  >  节能、环保与新能源  >  天津石化烯烃部:12项优化措施助力降本挖潜
节能、环保与新能源

天津石化烯烃部:12项优化措施助力降本挖潜

2017-05-19   关键字:   来源:[互联网]
 [中国石化新闻网2017-05-18]天津石化烯烃部前4个月累计增效4286万元,完成全年预期效益的61%
  5月9日,在天津石化烯烃部乙烯装置区,操作工赵万亮正在查看丙烯精馏塔冷凝器运行状况。这是该部全年12项优化增效项目中的1项,4个月减少丙烯损失306吨。
  今年以来,天津石化烯烃部以全员、全程持久优化为要务,深挖增产、降本潜能,向做大装置产量、优化聚烯烃产品结构、做优技术经济指标要效益。一季度,12个主要优化项目完美开局,4个月累计增效4286万元,完成全年预期效益的61%。
  优化生产流程打通创效脉络
  “多产1吨乙烯多赚1300元,聚丙烯2700元,环氧乙烷3000元。”天津石化烯烃部生产科主任师李世博把效益算得十分具体。今年以来,烯烃部将优化理念贯穿到生产全过程,通过做大乙烯产量,确保下游装置高负荷运行,让每一生产链都围绕既定的效益路线组织生产,使装置始终保持在最佳运营状态。
  降低乙烯原料成本是提升乙烯装置盈利能力的主要途径。该厂烯烃部根据内、外部原料供应情况,优化投料结构,努力提高优质轻质原料比例,确保装置“吃饱喝好”。1至4月,天津石化5台裂解炉满负荷运行,总投料量同比增加超过20%,产量同比提高近17%,增效成果显著,其中投用轻石、干气等优质轻质原料超过10万吨。在此基础上,乙烯车间根据原料品质、裂解气组成分析结果调节裂解深度,优化裂解炉操作参数,保证了乙烯装置主要产品收率最大化。前4个月,乙烯丙烯产量同比提高22%以上,增效2059万元。
  有了优质充沛的乙烯丙烯资源,下游装置得以保持高负荷运行,并尽最大能力“吃干榨净”上游来料。今年1~4月,天津石化乙烯、聚乙烯、乙二醇装置均按月度计划完成生产任务,特别是乙二醇装置,产量较去年同期增加6%。
 优化产品结构定位创效路径
  “现在DFDA-6010、TJZS-2650产品创效能力强,我们优先排产,一定要稳定产品质量。”聚乙烯车间生产主任王晓飞说道。今年以来,该车间坚持生产调整迅速响应市场变化。新年首月,聚乙烯拳头产品TJZS-2650突破生产瓶颈,连续生产550小时,产量达8054吨,优级品率高于目标值3%,大幅刷新之前平均240小时的连续生产时间,产品质量不断提升,增效成果显著。
  产品市场是企业创效能力的“风向标”。对此,烯烃部牢牢抓住产品结构调整这个“牛鼻子”,紧盯炼化产品市场行情,大力实施市场战略,加强市场的调研分析和竞争策略研究,按照市场需求,他们调整产品方案,多产适销对路的高附加值产品,做到以销定产。前4个月,他们走访用户8次,举办4次客户座谈会,大力发展直供用户、高端客户,改进和满足个性化需求,客户满意度、市场认可度持续提高。今年前4个月,烯烃部累计销售聚乙烯、聚丙烯新产品超过1.1万吨,完成年计划的43%以上;专用料超过3.7万吨,完成年计划的近42%。其中,聚乙烯新产品及专用料比例达到77%,同比提高15个百分点,聚烯烃产品结构优化增效253万元。
 优化指标要素夯实创效基础
  在乙二醇车间主任程林发眼里,2017年可是个好年头,装置新一轮运行周期的第一年,大修后装置运行状态向好,装置负荷提升,做优技术经济指标可更好地施展拳脚了。
  今年以来,乙二醇车间两个优化小组开展技术攻关,着力落实降低能耗和物耗措施。他们优化乙二醇和环氧乙烷采出比,降低了蒸汽消耗;优化精馏回流比运行参数,减少了循环冷却水流量;通过稳定催化剂活性、控制反应器进料氧含量及优化脱碳吸收系统,进一步拉低乙二醇装置整体能耗物耗水平。
  乙烯车间能耗优化小组采取的是“小步紧跟”策略,每天根据乙烯装置统计台账和运行数据情况,不断优化微调,既保证了装置平稳运行,又实现了降低能耗的目的。
  今年前4个月,烯烃部持续加强能耗物耗管控,强化各关键点控制,加强过程管理,细化各项能耗物耗动态排查与分析,聚乙烯、聚丙烯、乙二醇装置物耗及聚乙烯、聚丙烯、乙烯装置高附能耗均下降,特别是乙烯装置高附能耗同比降低25千克标油/吨,乙二醇装置物耗同比降低18千克/吨,各装置通过优化技经指标要素,累计增效超过500万元。
友情链接