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节能、环保与新能源

天津石化吃干榨净聚乙烯尾气

2017-04-25   关键字:   来源:[互联网]
 [中国石化报2017-04-24]
  本报讯记者张辉通讯员李建忠李孝博报道:日前,天津石化完成对聚乙烯尾气回收装置的技术改造,实现在国内现有技术条件下最大限度循环利用尾气,在为环境保护“加分”的同时,取得较好经济效益。数据显示,整套系统安全受控、运行稳定,装置整体物耗、能耗降低,实现增效。
  烯烃部聚乙烯装置在生产过程中,会产生一定量的回收尾气。这些尾气成分以氮气为主,还富含乙烯、1-丁烯、异戊烷等高附加值资源。为此,烯烃部实施三次治理,变废为宝,提高了资源利用率和经济效益,实现了绿色环保生产。
  烯烃部最先安装投用的是有机反渗透膜回收系统。该系统运行后,各项运行指标均达到预期目的。然而,尾气中的乙烯气体属于不可压缩组分,氮气属于无机物,对于这二者的回收效果有限,且1-丁烯、异戊烷回收效率较低,只能做燃料气使用。
  从2013年开始,烯烃部大力开展技术攻关,针对1-丁烯、乙烯、异戊烷回收再利用,对聚乙烯装置采用无动力尾气回收深冷技术改造,即在尾气缓冲罐后增加一套无动力尾气回收系统。为了最大限度吃干榨净回收尾气,2015年,烯烃部再次组织技术攻关,并于2016年下半年进行尾气再循环利用改造。他们将尾气缓冲罐尾气引入到脱气仓上,取代一部分脱气仓吹扫氮气,每小时降低氮气消耗80标准立方米,大大减少尾气排放。
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