西北油田固井新技术节约成本900余万元
2017-02-09
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[中国石化新闻网2017-02-08]2016年,西北油田针对常规铝合金固井附件硬度大,PDC钻头无法扫附件的问题,通过研究优化水泥配方、提高水泥石致密性、完善试验检测方法,成功应用水泥浇注式附件,既实现了PDC钻头扫塞钻进的目的,又提高了扫塞速度,节约钻井成本901.8万,降本增效成绩斐然。西北油田前期固井施工普遍使用的铝合金浮箍、浮鞋结构简单,承压能力高,密封能力强。但铝合金固井附件材质强度高,使用PDC钻头扫附件容易崩坏复合片齿,只能使用牙轮钻头,存在扫附件速度慢,且增加一趟起下钻作业的问题。随着该油田“PDC+螺杆”提速工艺的大力推广应用,铝合金固井附件已不能满足生产需求。
为此,该油田钻井技术人员结合现场实际开展科研攻关,通过优化水泥浆配方,提高水泥石致密性和微膨胀特性,完善水泥浇注式检测标准,提高检测合格率,成功研发出水泥浇注式附件,并首次在YK25井273.1毫米表层套管固井现场试验,浮箍、浮鞋等水泥浇注式附件反向承压能力显著提高,且扫附件难度显著降低,较普通铝合金材质扫塞速度提高1.73倍,单井可节约1.29天。
西北油田在随后部署的55口井推广应用了该固井新技术,累计节约钻井周期70天,缩减钻井费用901.8万,经济效益显著,为实现油田高效开发与降本增效打下了坚实的基础。
