石炼电伴热投用除苯味
[中国石化新闻网2016-12-21] “现场没有苯的味道,作业更安全了!”近日,走进石家庄炼化储运作业部汽车装车现场,客户们发现原本偶尔弥散的苯味消失了,一问才得知原来石炼苯汽车装车管线电伴热改造项目投用了。“这项目的投用,不仅节约了蒸汽,更重要的是极大地改善了冬季汽车装车现场作业环境中的苯含量,保证了咱们的健康!”职工们不忘向客户介绍道。
原来苯的凝点在5摄氏度左右,为防止冻凝,冬季苯装车管线需要加伴热。而石炼苯管线的伴热使用的是10公斤蒸汽,蒸汽温度在200摄氏度左右,苯的沸点是80摄氏度,冬季伴热投用后,过高的温度使苯在管线中汽化,装车阀打开后,苯蒸汽大量逸出,严重会造成装车现场及周边区域苯浓度超标。
在800万油品质量升级项目投产前,石炼苯的产量极低,冬季出厂量少之又少,苯线采用蒸汽伴热的矛盾并不突出,随着800万项目的建成投产,石炼加工量不断提升,几乎每天都有5-6车苯出厂,采用蒸汽伴热对作业环境及职工职业健康的影响加剧。
为改变这种现状,石炼储运作业部组织调研,提出将苯管线的蒸汽伴热改为热水或可调温的电伴热,经过生产技术等部门专题讨论,最终确定了集肤伴热的改造方案。为了争取在今年冬季投用,储运作业部在采购、施工、工程管理等各方面上下协调督促,在石炼各部门通力配合下,该工程于11月4日送电试运,11月9日顺利达到投用条件。
“这一个月项目运行良好,得到了职工和客户的称赞,因为体现了企业对环境的关注和对职工的关爱,所以被大家称作民心工程!”对于项目的投用和取得的效果,石炼储运作业部装卸油装置主任袁红宇这样说。
