[中国石化新闻网2016-11-21]截止11月20日,西北油田采油二厂采油管理三区通过“三优化”减少抽油杆断脱次数50%,与去年同期相比,节约综合生产成本32.63万元。
该油田采油二厂属超稠油特殊油藏,需要掺稀油降粘开采。过去,在开采过程中,抽油机井抽油杆断脱时有发生。一旦发生断脱,首先要分析判出现问题的原因,需要及时上吊车,上提抽油杆,并根据悬重,来判断确定断脱情况及">
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西北油田“三优化”减少抽油杆断脱次数50%

2016-11-22   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2016-11-21]截止11月20日,西北油田采油二厂采油管理三区通过“三优化”减少抽油杆断脱次数50%,与去年同期相比,节约综合生产成本32.63万元。
  该油田采油二厂属超稠油特殊油藏,需要掺稀油降粘开采。过去,在开采过程中,抽油机井抽油杆断脱时有发生。一旦发生断脱,首先要分析判出现问题的原因,需要及时上吊车,上提抽油杆,并根据悬重,来判断确定断脱情况及断脱部位。如判断确定是浅部断脱,需要再上泵车、盐水车,进行自行打捞处置,每处理1井次的综合费用为1.36万元。如判断确定是深部断脱,则需要进行修井作业,每井次的作业施工费用在10万元左右。
  为了最大限度的减少抽油机油杆断脱的发生。今年以来,该采油管理区针对对电流易升高,载荷过大的机抽井,采取了优化工作制度:降低调冲程、冲次及泵挂深度;优化掺稀比;优化抽油机过载保护值等“三优化”措施。同时,依靠远程监控系统,及时观察油井生产动态,加密油井巡检次数等举措,见到明显的效果。据统计核算,今年以来与去年同期相比,有效减少抽油机井油杆断脱6井次,刚好是为去年同期的一半。而综合处理费用却减少了32.63万元。

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