普光气田:懂“绿”更护“绿”
[中国石化新闻网2016-09-26]9月的普光气田,后巴河畔,白鹭嬉戏;杨侯山上,白云缭绕。
“气田投产7年,巴山秀色依然。这座老百姓看得见、摸得着的‘生态气田’,是对气田环保工作的最好诠释。”普光气田HSE监督管理部副主任臧磊说。
作为生产清洁能源的企业,普光气田懂“绿”更护“绿”,以固体废弃物处理无害化、生产污水不落地、节能减排治废气为原则治理“三废”,着力打造“生态气田”,守护巴山秀色。
不久前,普光气田从石油石化行业11个国家级绿色矿山试点单位中脱颖而出,被国土资源部确定为石油行业绿色矿山建设典型。
污水深度净化
最近,普光气田3号水处理站投入试运行。这是普光气田建起的第三座污水处理站。“经过处理,污水中的硫含量从高于3000毫克/升降至1毫克/升以内,综合除硫率高于99.8%。”臧磊说。
普光气田所在地四川省达州市宣汉县是著名的生态保护区,森林覆盖率达48%,区域内水系众多。普光气田的气井产出水、检修产生的污水、阀门试验站和计量化验站产生的污水等,成分复杂、含硫量高,稍有不慎就可能污染秀美山川。
对此,普光气田创新形成高含硫气田产出水达标处理技术,解决了产出水高含硫、高化学需氧量、高悬浮物带来的处理难题,形成了高含硫气井产出水达标处理药剂体系和工艺,成功将高含硫污水净化为符合国家及行业标准的回注水。
应用气田高含硫产出水达标处理技术,普光气田建成投运3座污水处理站及4口回注井,形成污水处理、拉运、回注闭合式管理链条。污水经处理,全部达标回注到5000米以下的地层,没有一滴污水流进河流。
“河边有白鹭,水中有鱼虾,我们的环保工作成效群众看得见。”臧磊自豪地说。
固废变废为宝
钻井废弃泥浆无害化处理一直是石油石化行业的难题。将其固化封存,是业界普遍采用的办法。但随着时间推移,固废中的污染物有可能随雨水扩散,污染土壤、地表水和地下水。普光气田不断探索钻井固废资源化利用的新路子。
普光气田联合达州军华环保公司、西南石油大学,成功研发钻井固废焚烧处理系统及处理工艺,使钻井固废成为生产水泥的辅料,实现变废为宝。经达州军华环保公司牵线,普光气田为钻井废弃泥浆找到了好“婆家”——宣汉县源昌水泥厂和万源市巴山水泥厂。
从此,在很多人眼里“八竿子打不着”的单位被联系到一起,一辆辆卡车往返于普光气田与两个水泥厂之间,钻井固废“摇身一变”,成为一袋袋水泥,被用于生产建设。
四川省环境保护厅专家认为,钻井固废无害化处理技术“打破了钻井废弃泥浆传统的固化填埋处置方式,在治理技术和配套建设方面具有唯一性”。该技术还获得国家发明专利。
截至目前,普光气田共有12万立方米钻井固废得到资源化利用,累计生产水泥16万吨。
“斗法”二氧化硫
作为高含硫气田,工业废气二氧化硫的减排与控制,是普光气田环境保护与治理的一项重要内容。
“按照国家标准,普光气田二氧化硫排放浓度指标是960毫克/立方米,而普光气田制定了400毫克/立方米的二氧化硫排放浓度标准,远严于国家标准。”臧磊说。
普光气田开发建设之初,就将环保理念引入气田工程设计,从源头削减二氧化硫排放。在建设亚洲最大的高含硫天然气净化厂时,普光气田从国外引进世界最先进的高含硫天然气深度净化工艺,使硫黄回收率大大提高,从而减少二氧化硫排放总量。
在国际通用硫黄回收工艺的基础上,普光气田自主创新,形成高含硫天然气超大规模深度净化技术,包括在线制氢与低温加氢尾气处理技术,把二氧化硫加氢还原转化成硫化氢,再进一步循环吸收,大大提高了硫回收率。
近年来,普光气田通过不断开展技术革新和管理优化,进一步将二氧化硫排放浓度指标控制在240毫克/立方米以内。
“目前,欧盟二氧化硫排放浓度标准为300毫克/立方米左右。普光气田在二氧化硫减排技术方面已达到世界一流水平。”臧磊说。
