河南油田采油一厂:生产过程优化降电1400万千瓦时
[中国石化新闻网2016-09-14]今年以来,河南油田采油一厂以“运行参数最优化、经济效益最大化、经济技术指标最佳化”为目标,持续抓好生产过程全方位优化,日均节电8万~10万千瓦时,今年前7个月同比减少用电量1407万千瓦时,节省电费1256万元。
间隙开采、错峰运行
K2301井每日产液量仅有17.5立方米,为恢复地层能量,双河采油管理区对该井实行每天16时停井、22时开井的生产制度。
管理这口井的员工杨文林说:“每天停抽6个小时,错开电价尖峰时段,产液量不变,生产成本却降低了。”
像K2301这样的油井,该厂还有41口。生产技术科科长闫铎算了一笔账:“41口井尽可能在低谷电价时段开采,前7个月累计节电43.8万千瓦时,减少电费支出38万多元。”
除油井外,该厂还对10套井筒电加热装置和23座地面高架罐电加热器实行错峰运行,日错峰负荷达3452千瓦,仅上半年就节约电费34.8万元。
精细管理、优化参数
为避免“大马拉小车”或“小马拉大车”现象,该厂强化油井动态管理,一井一策做实参数优化。
该厂成立由地质研究所、采油工艺研究所、生产技术科组成的电费控制项目组,狠抓注采过程优化,今年以来共实施调整冲程、换大小泵等各种优化措施超过440井次,累计节电160多万千瓦时,节约电费140多万元。
基层员工也力所能及地做好优化工作。8月11日,双河采油管理区20号计量站两口井措施后运行不平衡,站长胡杰和员工顶着酷热及时进行调平衡作业。
“抽油机运行不平衡,就会震动大、负荷大、耗电量大,容易发生烧皮带和断脱故障。”胡杰说,“我站通过测抽油机电流,每月都要对两三口井调整平衡,使平衡率保持在100%。”
精细评价、优化关井
面对持续低油价冲击,该厂建立不同油价、不同油田经济极限产量图版,运用“三线四区”经济评价模型,以单井经济极限产量为盈亏平衡点,开展油水井单井效益评价。今年以来已对运行无效区的146口油井实施动态关停,累计节约电费460.5万元。
技术人员还对计量站增注泵进行经济性评价,停用无效和低效增注泵。截至目前,已优化调整13台增注泵,预计年可节电220万千瓦时。
此外,该厂还对4个联合站实行分类优化运行,对26台注水泵进行优化调整,日节电4万千瓦时,累计节约电费500万元。
