金陵石化破解污泥减量化难题降本
[中国石化新闻网2016-07-01]
近期,金陵石化通过实施优化公用工程装置流程,污泥含水率从处理前的80%干化至20%左右,干化效果明显,解决了污泥减量化难题,极大地降低了污泥处理费用。
该公司公用工程净水工区污水处理场是炼油装置配套的环保设施,近年来随着装置的扩建、新建,污水处理量逐步增大,污水处理后的附属物污泥日益增多,而每袋污泥处理费用高达5千元以上,解决污泥减量化难题迫在眉睫。
以往生化系统污泥直接进入离心机,通过甩干方式脱水,脱水后污泥含水率在80%以上。为降低污泥处置成本,该公司组织公用工程部和安环处,共同探讨和细化通过干化污泥实现污泥减量化的实施方案。4月下旬,净水工区借助施工改造的机会,对油泥热萃取装置进行工艺流程优化,将生化系统污泥导入新建的污泥叠螺机先处理,叠螺机处理后的污泥直接进入干燥机系统干化。
净水工区经过不断的试运、摸索和改进,油泥热萃取装置产出污泥的含水率从80%降至20%左右,效果显著。截至目前,优化后的工艺流程共产出42包干泥,减少处理费用约100万元。而且,装置运行平稳,干燥机系统每天处理6吨经叠螺机脱水后的活性污泥。(陈平轩钱慧)
