[中国石化新闻网2016-04-08]截至3月底,广州石化3号焦化装置焦化干气量环比降低了18.2%,干气C3及以上组分降低了1.38%,液态烃产品提高了1.45%,不仅解决了焦化干气“不干”难题,每年可增效100多万元。
焦化干气不干是国内许多焦化装置共同存在的难题。近期,受加工负荷和原料性质变化影响,广州石化3号焦化装置焦化干气量增大且变化快,出现焦化干气不干现象。
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广州石化解决焦化干气不干难题

2016-04-11   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2016-04-08]截至3月底,广州石化3号焦化装置焦化干气量环比降低了18.2%,干气C3及以上组分降低了1.38%,液态烃产品提高了1.45%,不仅解决了焦化干气“不干”难题,每年可增效100多万元。
  焦化干气不干是国内许多焦化装置共同存在的难题。近期,受加工负荷和原料性质变化影响,广州石化3号焦化装置焦化干气量增大且变化快,出现焦化干气不干现象。
  由于目前焦化干气的市场价格仅为液态烃产品价格的三分之一,干气不干不仅造成干气C3及以上组分指标难以控制,而且导致装置效益损失。
  为严格控制干气质量,实现挖潜增效,3月以来,装置技术人员围绕焦化干气不干问题展开了技术攻关,对吸收稳定系统的操作进行优化调整。
  针对再吸收塔柴油吸收剂温度偏高问题,他们积极创造条件,成功实施了热柴油直供项目,有效“分流”了柴油中七成的热负荷,使柴油吸收剂入塔温度下降了25%,提高了柴油吸收剂对干气C3及以上组分的吸收效果。
  他们联合仪表人员严格控制吸收稳定系统的每一个温度、压力和流量参数,及时发现和处理利了吸收塔汽油补充吸收剂流量显示偏小的问题。通过优化再吸收塔塔顶压力、稳定塔塔底温度、液化气返塔温度,以及调整稳定塔上中下进料分布等措施,使系统参数处在最佳值。
  此外,他们密切关注原料性质变化,通过监控原料残碳及焦炭挥发分含量等,在保证焦炭塔反应生焦温度的情况下,灵活调低加热炉出口温度,最大限度降低焦化干气量对干气指标控制的影响。
  经过技术攻关及持续调整优化,目前,3号焦化装置焦化干气各项指标均在控制范围内,干气C3及以上组分控制指标值创历史最优。

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