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中国光伏业:成本持续降低行业迎来阳春

2016-03-29   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
抚顺石油化工研究院、洛阳工程公司合作攻关,利用"工龄"达30多年的1号加氢裂化装置,开展高芳烃柴油加氢转化的工业试验,致力于变"鸡肋"为新的效益增长点。
  不过,这样的"鸡肋"确实不好"啃"。刚刚开始,催化剂活性极高,稍有波动就会造成催化剂飞温,装置马上变成了桀骜不驯的"巨龙";装置冷氢量刚刚勉强够用,时常引起装置波动,让操作人员应急不暇。运行部管理干部、技术员、高级技能人员组成的优化小组,24小时轮流跟班,从采样分析到分析数据,从收集参数到调整操作方案,现场服务一一到位,实现了生产流程的优化;技术人员利用两台加热炉独立调节的优势,解决了反应系统的平稳可控,实现了新型催化剂的活性适当和功效正常;同时,高技能人才根据理论数据,推出了一批近乎苛刻的操作规范,严格规定了分馏、再生系统的压力、温度等操作参数,让操作人员有章可循,实现了改质操作规程的系统化和稳定性。
  装置逐渐开足马力,以大负荷消减了催化柴油的存量,每小时加工量可达80吨,一天能"吃"掉近2000吨的催化柴油,消化了该公司近60%的日产量,大大缓解上下游生产系统的压力。而且,经过优化处理,加工出产柴油的密度由950千克/立方米下降到880千克/立方米,硫含量由4680毫克/千克下降到20~30毫克/千克,而十六烷值则上升了10~12个单位,最高达到30。
  2015年该公司又对催化柴油加工装置进行了大规模调整和优化,液态烃、轻石脑油、汽油组分等高附加值产品的产量和质量基本达到设计要求。尤其是汽油组分的收率提高到40%,汽油组分硫含量降低到5毫克/千克,而辛烷值提升到94,完全达到国五汽油标准。
  今年以来,催化柴油的加工一直保持着稳定的状态,而且理论上仅有一年使用周期的催化剂,目前已经连续平稳运行898天,1号加氢装置累计加工催化柴油155.7万吨,增产汽油62.3万吨,增加经济效益超过1.37亿元。
 

供给方面,国家需要一些产业引导、标准规ర఺௹

  [中国石化新闻网2016-03-28]
  中国石化新闻网讯(窦豆戈弋)3月27日,金陵石化1号加氢装置区,炼油一部主任夏民与两名技术员正盯着一块仪表讨论着。这套装置已经"变性",由精制柴油变身为催化柴油改质,产出高等级汽油组分。这是该公司优化产品结构创效益的举措,今年1季度已加工催化柴油15.3万吨,增产汽油6.27万吨,实现了良好的经济效益。
  近年来,柴油质量升级热热闹闹,而炼化企业却在为催化裂化装置出产的柴油犯愁。催化柴油芳烃含量超过80%,密度达0.95克/立方厘米,尤其是十六烷值低于20,这样的"粗粮"在国Ⅴ柴油质量升级后变得"不达标",当然无法出厂。
  在加大高附加值汽油产量的同时,该公司三套催化装置每天出产柴油3300吨。优化生产过程中,如果减少催化柴油的产量,会导致催化装置"吃不饱",严重影响汽油产量;让柴油精制装置精制催化柴油,不仅会让精制装置"撑得慌",而且也影响达标柴油的出厂;倘若放入储运系统,不仅占据库容,而且只能"窝着"无法出厂。
  这样的"鸡肋"成为产品结构优化的"死穴"。为此,该公司早于2013年10开始与抚顺石油化工研究院、洛阳工程公司合作攻关,利用"工龄"达30多年的1号加氢裂化装置,开展高芳烃柴油加氢转化的工业试验,致力于变"鸡肋"为新的效益增长点。
  不过,这样的"鸡肋"确实不好"啃"。刚刚开始,催化剂活性极高,稍有波动就会造成催化剂飞温,装置马上变成了桀骜不驯的"巨龙";装置冷氢量刚刚勉强够用,时常引起装置波动,让操作人员应急不暇。运行部管理干部、技术员、高级技能人员组成的优化小组,24小时轮流跟班,从采样分析到分析数据,从收集参数到调整操作方案,现场服务一一到位,实现了生产流程的优化;技术人员利用两台加热炉独立调节的优势,解决了反应系统的平稳可控,实现了新型催化剂的活性适当和功效正常;同时,高技能人才根据理论数据,推出了一批近乎苛刻的操作规范,严格规定了分馏、再生系统的压力、温度等操作参数,让操作人员有章可循,实现了改质操作规程的系统化和稳定性。
  装置逐渐开足马力,以大负荷消减了催化柴油的存量,每小时加工量可达80吨,一天能"吃"掉近2000吨的催化柴油,消化了该公司近60%的日产量,大大缓解上下游生产系统的压力。而且,经过优化处理,加工出产柴油的密度由950千克/立方米下降到880千克/立方米,硫含量由4680毫克/千克下降到20~30毫克/千克,而十六烷值则上升了10~12个单位,最高达到30。
  2015年该公司又对催化柴油加工装置进行了大规模调整和优化,液态烃、轻石脑油、汽油组分等高附加值产品的产量和质量基本达到设计要求。尤其是汽油组分的收率提高到40%,汽油组分硫含量降低到5毫克/千克,而辛烷值提升到94,完全达到国五汽油标准。
  今年以来,催化柴油的加工一直保持着稳定的状态,而且理论上仅有一年使用周期的催化剂,目前已经连续平稳运行898天,1号加氢装置累计加工催化柴油155.7万吨,增产汽油62.3万吨,增加经济效益超过1.37亿元。
 

圀天合光能十多年前参与西藏"无电乡通电工程Ӄuot;时,光伏组件的价格每瓦超过30元,光伏电站的造价更是每瓦超过50元。这么贵的价格只能是在国家资助下才有极少部分中国人才用得起。然而,中国还有大量无电村庄和无电户,主要分布在大电网难以延伸的边远地区。解决这部分无电人口的用电问题,分布式光伏发电具有天然的优势,但必须大幅降低发电成本。
  高纪凡意识到,在光伏这个行业,谁能做到低成本,谁就能让太阳能造福人类,谁就具备了较强的竞争优势。而当时他认为,降低光伏发成本的最大空间在光伏产品的生产制造,光伏企业必须向制造领域延伸、开拓,抢夺市场先机。
  当前,除了成本问题,天合光能还在储能、互联网+等方面积极布局,最终使光伏电力早日成为普通老百姓"用得起、用着好"的清洁能源。"我们2025年的愿景是智慧太阳能领域领导者。"高纪凡表示。
  钱晶认为,寒冬过后就是春天,现在就是光伏行业的"春天"。去年巴黎气候大会,全世界近200个国家第一次达成共识:促减排。减排核心是减少燃煤,燃煤的70%到80%用于发电,找到另一种可替代能源就是解决问题的关键,而这个关键就是光伏,光伏为主流能源,燃气发电为调峰能源的搭配将是人类的终极能源。"所以,光伏的春天正悄悄开始"。
 

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