焦化装置摘除异味帽子
金陵石化炼油三部优化工艺,改进装车,细查隐患
[中国石化新闻网2016-02-04]紧靠长江,临近生活区,金陵石化焦化装置面临很大的环保压力。近年,金陵石化炼油三部坚持绿色发展理念,大力进行环保隐患治理,焦化装置摘除了异味帽子。
优化工艺,消除尾气异味
以前,但凡是区域有异味,大家首先想到的就是焦化装置惹的祸,除焦系统产生的尾气一直为人诟病。
为此,他们在给焦炭塔新塔油气预热前,改变传统焦炭塔吹扫放空操作,将焦炭塔呼吸阀改至烧焦罐,在烧焦罐内安装简易塔盘,用喷淋水循环吸收吹扫尾气,消除了焦炭塔在赶走空气时的环境异味,区域环境得到较大改善。
他们严格控制冷焦水温度,将塔顶除焦温度由不大于80摄氏度修改为不大于70摄氏度,要求各班组延长给水冷焦时间,直到达到合格指标,减轻了焦炭挥发出的异味。他们还将装置碱渣储罐罐顶余气引入处理罐进行尾气回收,实施碱渣密封储存,消除对环境的影响。
与此同时,他们加快实施碧水蓝天工程,2015年,经过4个多月的紧张施工,3号冷焦水尾气回收项目顺利建成投用,彻底消除了4台冷焦水罐、1台污油罐产生的尾气异味。
改进装车,减轻粉尘飞扬
焦场粉尘污染也是环保治理的难题。储焦池飞扬的粉尘,车辆装运散落的粉尘,每当有大风吹过的时候焦场就刮起了黑色沙尘暴。
近年,他们对1号焦场环境进行改造,效果明显。2015年,他们又对3号焦化场进行改造,借鉴1号焦化场治理的经验,完善施工方案,优化焦炭装车流程,缩小了焦粉散落区域。同时,他们用行车抓斗装焦代替装载机装焦,不但改善了区域环境,而且每年节省装焦费200万元,实现环保和经济双赢。
他们还利用旧设备,为1号焦化加热炉安装烧焦除尘设施,烧焦作业时粉尘不见了,也闻不到刺鼻异味了。
在治理石油焦运输出厂带来的粉尘问题方面,他们设置移动喷雾装置定点洒水,并对装焦车辆安装喷淋清洗装置,定时定点喷雾、洒水、清洗车轮,有效降低了空气中的粉尘浓度。
细查隐患,防止污油落地
2015年,她们查出泄漏点578个,处理554个,对暂时不能整改的24个漏点挂牌,制定特护措施,择机整改。同时,他们强化技术攻关,针对焦炭塔油气线法兰频繁泄漏,采用新型锁紧螺母和新型垫片,有效解决了泄漏问题。
“2016年3号焦化大修,我们将借此机会再实施除焦系统改造,力争实现密闭除焦和封闭焦场,彻底解决除焦系统的异味和粉尘问题。”谈到新年的目标时,该运行部主任顾承瑜这样说。
