沧炼硫黄装置能耗水平跨入先进行列
[中国石化新闻网2015-12-08]沧州炼化硫黄车间瞄准同行业先进能耗指标,不畏艰难,在现有装置设备基础上持续挖潜,通过优化创新操作、小指标竞赛等举措,截至2015年10月份,装置能耗连续4个月荣获集团公司装置能耗竞赛满分,跨入集团公司先进行列。
自去年底,亚砜尾气、烟脱尾气、SZorb烟气并入硫黄装置后,都对节能降耗工作产生了较大不利影响。面对降耗压力,车间领导及技术人员多次召开节能专题会,群策群力集思广益。
他们多措并举促使废锅多发汽。他们将部分空分装置放空氧气并入硫黄主风系统、优化制硫炉中部酸气控制、提高再生酸气浓度,将硫黄制硫炉炉温控制在最佳炉温范围内。
他们优化凝结水乏汽空冷控制,将废锅上水温度由原来的83摄氏度提高至目前的105摄氏度。并通过硫黄联合装置蒸汽系统整体优化控制,将制硫炉和焚烧炉废锅的发汽压力由原来的0.9兆帕降至目前的0.65兆帕~075兆帕。
在降低装置蒸汽消耗方面,他们优化硫黄制硫炉控制,停用制硫炉主风空气预热器,调整尾气再生塔蒸汽单耗范围,适当提高塔底加热蒸汽温度,降低了尾气再生塔蒸汽消耗。
