页岩气井含油淤泥实现无害化处理
[中国石化新闻网2015-10-30]江汉石油工程运输公司攻关油基泥浆处理,日处理油基泥浆60立方米,实现经济环保双赢
有一种神奇装置,“吃”进去的是含有油基钻屑的黑色淤泥,“吐”出的是干净柴油和不含油的钻屑,这就是涪陵页岩气田的热解析法处理油基泥浆装置。
“日处理油基泥浆60立方米,治理后废渣含油1.43‰~0.81‰,处理技术国际领先!”提到油基泥浆处理装置,江汉石油工程运输公司涪陵项目部副主任王祥林很自豪。
握方向盘的手,咋能搞环保?
2013年11月,焦石镇一间普通民房里,运输公司召开了一次特殊的十字路口会。会议就到底上不上马油基钻屑处理项目、走不走环保转型发展这条路,展开了激烈讨论。一方坚持上马,理由充足:“运输是低门槛行业,竞争力弱,开发油基钻屑处理项目,在国家扶持页岩气开发的背景下,前途光明,正是运输公司苦苦寻求转型发展的大好机遇。”一方忧心忡忡,极力反对:“项目是好,但没有金刚钻,不揽瓷器活。我们是握方向盘的手,咋能干博士后做的事?”
涪陵页岩气钻井会产生大量油基钻屑,这些油基钻屑必须进行脱油无害化处理后,才能排放。
涪陵气田自开发以来,油基钻屑的无害化处理就成了江汉油田领导最不放心的事之一。它的处理难度在于:无成熟工艺,无处理设备,由于钻屑成分特殊,配方独特,在国内外都没有任何经验借鉴。处理油基钻屑,很多科研单位、专业公司望而却步。是挑起油基钻屑处理的重担,还是放弃这块烫手的山芋?
最终,公司领导力排众议:“不管多难,先干了再说。”
选定的路,再难也要走下去
为了筛选油基钻屑处理的最佳工艺,公司技术总监宋青庭带领研发团队到大学求教、到企业交流、到现场做试验。“那时候真发愁啊,想问题想得睡不着觉,经常头昏眼花。”宋青庭说,“查了很多资料,试了好多方法,不是处理成本高、处理量小,就是处理后的钻屑含油高、不达标,污水没法处理。当时和我们一起做试验的有好几家,有一家是博士后带队,还引进了外国设备,最后无功而返。”
就在研发团队要失去信心的时候,一种热解析法跳入他们的视野,研发团队开始试验、论证。2014年6月,油基岩屑处理中心副经理贺大玉带领20多号人马轰轰烈烈地挖土开山,平整场地,修屑池,搭厂棚,运设备,搞安装,一座占地6000平方米的小型工厂初具规模。
工艺选好了,在装置调试、设备改进中,却麻烦不断:今天进料黏稠,“消化不良”;明天运行不稳,物料“跑偏侧漏”;后天出渣粉尘大,设备“高烧不退”。问题一个接一个。
就这样,装置停停改改,维修成了家常便饭。为掌握运行规律,每当装置一趴窝,52岁的运输公司副总工程师周迎就带头钻进空间狭窄、充满粉尘的炉膛。每次从炉膛钻出来,红工服变黑泥衣。处理中心副经理江军军日夜坐镇值班室,随时准备冲出门抢险。累了困了,就合衣而睡。
“最绝望的时候就是离希望曙光最近的时刻。”大家一边相互打气,一边改进。他们主动提高标准,运用现代信息技术手段,研制出集成式、智能化电脑控制系统,实现装置自动化操作控制,大幅提高了工作效率,降低了劳动强度。
保护涪陵的青山绿水
8月20日,一辆油基钻屑转运车疾驰进入油基泥浆钻屑治理中心,在300立方米的储屑池旁停下来,将油基钻屑倒入储屑池。储屑池旁,还堆积着袋装和桶装的油基钻屑。“最初,这些油基钻屑采用袋装和桶装,油基钻屑会粘在袋子和桶上,很容易造成二次污染。我们发明了油基钻屑转运车,避免了二次污染,提高了工作效率。”王祥林介绍。
“有了油基钻屑转运车,我们彻底从繁重的体力劳动中解放出来。”一名钻井队员说,“以前,只要水平段一开钻,钻井队就要派七八个人守在油基钻屑返排口,连续20多个白天黑夜回收油基钻屑,累得够呛。现在,运输公司在排放口修建了16立方米的收集池,发明了汲取式油基钻屑不落地收集方法,用转运车及时转运,我们轻松多了。”
在油基钻屑治理中心围墙外,一辆油罐车正等待拉油。“10立方米的油基钻屑可产出1吨柴油。现在,我们分解、处理好柴油再返回钻井队,循环使用。”
目前,运输公司已累计回收、处理油基泥浆2000多立方米,提炼200多吨柴油,黑淤泥真正变成了绿效益。
