[中国石油新闻中心2015-10-15]立体节能降耗联合攻关是大庆油田采油六厂4个联合项目之一。10月14日,记者了解到,今年前9个月,采油六厂累计节电1700余万千瓦时,节气430余万立方米。其下属四矿采油405队在降耗增效上走在了前列。
  “让能耗再降点,让成本再少点。”这句话不仅被采油405队每名员工挂在嘴边,而且落实到行动中。
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大庆采油六厂节能增效侧记

2015-10-16   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石油新闻中心2015-10-15]立体节能降耗联合攻关是大庆油田采油六厂4个联合项目之一。10月14日,记者了解到,今年前9个月,采油六厂累计节电1700余万千瓦时,节气430余万立方米。其下属四矿采油405队在降耗增效上走在了前列。
  “让能耗再降点,让成本再少点。”这句话不仅被采油405队每名员工挂在嘴边,而且落实到行动中。
  采油405队员工对生产流程进行逐步剖析,找到可节约挖潜的关键,并将节约责任落实到个人,使每名员工都能肩负起节能降耗的责任,形成人人节能的良好氛围。
  中转站为全队89口油井提供热洗和掺水服务,担负冬季全站的供暖任务,是队里的耗气源。站里4台高效炉都是串联,以前每次洗井都要全部启动燃烧,耗气量很大。
  为了降低自耗气的消耗量,中转站员工与技术员研究,最后决定对油井热洗“开刀”。“每天看到站里笔直冲天的4个烟囱,就能想到消耗掉的天然气。当时我们就想,如果只点两台高效炉,是否也能达到洗井的标准。”员工肖娜说。
  采油405队根据油井含水等参数,选出59口油井开展实验,并将跟踪的数据设计成油井档案。经过一年摸索,他们对照这份档案,确定了各井在不同季节中所需的热洗温度等数据。
  采油405队针对洗井高峰期实施集中热洗法,把一周内洗井周期相近的油井都移到同一天或两天内,将原来每天进行油井热洗变为集中几天热洗。尤其在冬天,如果每月集中热洗的时间只用4天,其余26天就可以使炉膛保持恒温,保证掺水稳定。采油405队最终实现年节气18万立方米,获得大庆油田“节能示范站”称号。他们设计的节气方法在全矿进行推广。
  今年下半年以来,采油405队的加密井陆续投产。管理难度的增加带来了能耗的上升。为了做到增产降耗,油井班在用电上做起了文章。
  “抽油机离开了电就玩不转,电费几乎构成队里全部刚性成本。节能就成为节能降耗的重点。面对‘电老虎’,我们细抠能耗,提高抽油机的能源效率。”采油工吴岩说道。
  他们给每口抽油机做全面体检,结合队、矿里技术人员进行的针对,发现个别抽油机存在“大马拉小车”现象,电机功率大井底载荷小、耗电量大;有的井抽油杆设计强度过高,自身载荷过重,无功消耗过大。
  针对这些“病症”,采油405队一方面做到“按马配鞍”,为抽油机安装合适的电动机;另一方面,修井检泵时,他们积极与设计部门沟通,在保证强度的前提下尽量减轻自身重量。目前,全队抽油机的系统效率提高1.4个百分点,年节电4.5万千瓦时。
  采油405队从打牢油井运行基础入手,采油工每天巡井都要调整盘根和皮带的松紧度。全队员工对更换的皮带做到及时测电流、看平衡率,对照更换前的数据,发现误差过大就要对皮带重新进行调整。与2014年同期相比,全队抽油机的皮带寿命都得到有效延长,节约费用上万元。

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