[中国石化新闻网2015-09-21]“质量月”期间,齐鲁石化腈纶厂在提升丙烯腈装置生产运行水平的同时,不断挖掘副产品乙腈装置生产潜能,优化操作及试剂配比,提高产品质量,降低了装置物耗。
前期,乙腈装置化学处理釜的操作方式由间歇变为连续,升温方法把蒸汽加热改为凝液后,装置能耗、物耗大大降低。运行过程中,该厂纵横对比同类装置先进指标,优化处理釜资源配置,盯住处理釜日常加碱量">
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齐鲁腈纶厂优化操作 乙腈提质降耗双丰收

2015-09-22   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2015-09-21] “质量月”期间,齐鲁石化腈纶厂在提升丙烯腈装置生产运行水平的同时,不断挖掘副产品乙腈装置生产潜能,优化操作及试剂配比,提高产品质量,降低了装置物耗。
  前期,乙腈装置化学处理釜的操作方式由间歇变为连续,升温方法把蒸汽加热改为凝液后,装置能耗、物耗大大降低。运行过程中,该厂纵横对比同类装置先进指标,优化处理釜资源配置,盯住处理釜日常加碱量这一降耗点,进行化学处理釜降温操作和优化碱液配比“爬坡”攻关,装置在安全平稳和产品达标前提下,以10天为一周期,通过稀释碱液浓度和降低反应温度不同路径,观察化学处理脱除杂质效果,跟踪乙腈产品中氢氰酸、丙烯腈等指标变化,及时调整设备液位、温度可控工艺参数,筛选优化液碱配比,最终找出了化学处理釜在40-50摄氏度的操作温度,液碱按1:3比例稀释的最佳数值。新措施实施后,乙腈化学处理釜生产平稳,反应后杂质含量降至最低,产品质量得到提高。经测算,每月可节约液碱10余吨,装置物耗大幅降低。
  同时,该厂加强对乙腈装置的生产运行管理,狠抓过程控制,持续调整反应流程工艺参数,缩窄脱氰塔顶温、成品塔灵敏点温度等关键控制点调控范围,修订小指标竞赛方案,完善乙腈装置增效措施,加大产品质量监控力度,保证了乙腈装置优质低耗运行。

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