西北采一:21项措施增效1182万
[中国石化新闻网2015-09-10]今年以来,西北油田采油一厂油气处理部以“降液、降药、降电、降耗、降故障,增效益”的“五降一增”活动为节本契机,工作中结合“主控成本”、“低效月月查”活动,大力开展创效增效、节本降耗活动,通过对生产经营进行全过程、全方位、全要素分析梳理,截至目前实施创效增效21项,累计创效达1182万元。
“借宿”让损失迈不开“腿”
今年,油气处理部两台凝析油储罐需检修,天然气中凝析出来的液相组分——凝析油因“无家可归”被迫停产。为了不影响生产,凝析油只能进入油气处理部中质油系统处理,高价凝析油在出厂时“屈就”卖成中质油价。
“好油买不上好价钱”技术人员很心疼。针对这种情况,油气处理部将凝析油“借宿”到原油处理装置9号油罐,并加装了9号罐至凝析油外输泵房的临时管线,将凝析油进行暂存。
凝析油罐检修期间,处理部共生产凝析油10763吨,增加经济效益1007.4万元,好油如愿买上了好油价。
“泥巴”让泄漏张不开“嘴”
把渗漏位置擦干净,从胶泥棒上切下一块“泥巴”,放在手心揉至发热,再按成饼状,把两块磁铁压在泥巴饼上,用双手按压到泄漏的部位半分钟,泄漏就被“泥巴”堵住了,泥巴糊在泄漏点几分钟如石一般坚固。
一个看似不起眼的组合,却成了油气处理部处理常压容器、低压管线泄漏抢修的“秒杀”神器。
前不久,该部管理的一具污水处理储罐三米多处的发生了渗漏,为了不影响正常生产,该部生产安全运行中心技术员到现场查看。“补焊?需要停运至少两天,影响生产。打钢带?罐体太大”。正当技术员犯愁的时候,技师王怀国踏着小碎步走了,没一会的时间,他踏着小碎步,手里拿着胶泥棒和磁铁来到了现场。“用这个试一下”王怀国说。没一会的时间渗漏就被王怀国用“泥巴”堵住了。
“这个‘泥巴’组合叫冷汗粘贴技术,操作简便便捷,不仅节约更节时,承压在0.5Mpa,而且不需设备、管线停运。”技师王怀国笑着告诉笔者。
冷焊粘补技术对操作人员的技术要求低,封堵及时,最大限度的杜绝了泄漏带来的隐患和污染,同时,每次可节约成本1000多元,适用于低压、常压容器和管线的泄漏处理。
