西北油田亮点工程点亮增效之路
[中国石化新闻网2015-08-11]截止七月,采油三厂自主创新和自主研发的亮点工程十分注重科技技术含金量,在油井治理、措施管理和增效创新领域贡献不菲价值,有力支撑企业平稳渡过寒冬期,打破企业在寒冬期发展遭遇的瓶颈,引领企业快速转型升级发展,为企业经济增效开辟了新领域。
该厂依托科技资源优势,在油井增效治理上,建立了单井效益评价、措施经济评价、高含水经济极限、注气经济极限、弹性配产五个经济评价模型。压缩或停止没有边际贡献的极高含水井、低产边远单井、高成成本措施产量,实现源头优化,做到经济效益评价由评价为主向支持生产的应用为主转变。其中运用单井效益评价模型对十七口负效益井进行了重点治理,其中关井八口,间开两口,其他措施七口,关停的八口井预计每月节约成本投入93万元,减亏193.6万元。
该厂积极探索风险总包新模式,新增防砂风险总包,并建立按防砂量与有效生产时间结算机制;制订《修井工作量核定作业指导书》,明确工作量认定标准,促进队伍自主管理;优化注气业务和注气设备,督促承包商完成高压注水泵改造,机抽井安装升压保护器等三项手段,年度预降费用258万元;强化工艺技术攻关,工艺创效,积极推广连续油管钻塞、连续液面监测、小切割弹三项工艺,有效降低成本,全年预计降本可达1501.7万元。
该厂整体布局,差异调整,注气存量有效改善,托甫台注气井通过持续排水延长评价期,有效提高了注气开发效果,优化焖井时间,提高时效多产油,注气后焖井期间压力稳定即可开井,提高注气井生产时效,单元气驱效果变差单元综合调整,提高单元储量动用率,对于单元注水失效井,采取换向气驱引流加温和注水持续驱替剩余油,积极探索,稳步实施,注气增量有效提升,十一区注气获突破,实施五井次,有效率百分百,八区强底水水平井实施注气挖潜顶部阁楼油,实施四井次,有效率百分之七十五。一至六月累计完成注气33轮次,注气累增油4.7万吨,较去年同期多产1.4万吨,完成年配产10.5万吨的44.6%,每天超产73吨。
注气后原油乳化井实施注气全程加注破乳剂的复合降粘工艺;沥青易析出井采取提前加注分散剂的防堵工艺;对原油乳化起到了预期效果,平均降粘率为百分之八十四,减少倒运稀油1160吨,节约费用2.32万元;增产增效16.43万元,周期效益17.12万元。
远景规划,信息化建设稳步推进为“百人百万吨”项目推进做好技术储备。完成动液面自动监测技术测试,完善单井掺稀流量计远程控制,无线网桥技术应用,通过可视井场保障安全,自主研发六套系统。完成动液面自动监测技术测试,对三十八口站内掺稀流量计,使用浏览器进行掺稀量调整,确保调参的及时性。八口有人值守井实施无线网桥视频监控建设,通过远程视频,实时监控井口生产情况,优化用工四十八人,年节约用工成本336万元;节约软件研发成本约60万元。
该厂对油井进行注采参数优化,改善存量开发效果,单元注水优化两井次,高效注水替油井优化注水量十一井次;稳步扩大注水规模,提升增量,选择具有一定储量基础、作业后漏失液不返排井进行注水,新增注水替油井十九口井,对井间连通关系明显井组制定合理液量,井组产量低于预计就开始注水,按照井组兼顾单井思路设计注采参数,实现井周和井间同时受效,已见效井组三个,优化组织运行,能力及时转化为水平,注水工作“四早”:注水时机提前一个月预测,管网提前一个月踏勘建设,注水参数提前一周设计,注水设备提前三天准备。目前注水井累计产油9.22万吨,每天超产250吨。
