[中国石化新闻网2015-07-30]茂名石化从严从细抓管理、精耕细作抓优化,不断挖掘装置潜力,持续降低能耗指标,达到提质增效目的。上半年,全密度车间克服2系列装置大修带来的产量低、能耗高的影响,以安全生产、严细管理、提质增效等工作为切入点,全方位推进精细管理,高密度装置能耗指标降至124.02千克标油/吨,勇夺集团公司同类装置能耗指标第一名。
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茂名石化:高密度装置能耗勇夺第一

2015-07-31   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2015-07-30]茂名石化从严从细抓管理、精耕细作抓优化,不断挖掘装置潜力,持续降低能耗指标,达到提质增效目的。上半年,全密度车间克服2系列装置大修带来的产量低、能耗高的影响,以安全生产、严细管理、提质增效等工作为切入点,全方位推进精细管理,高密度装置能耗指标降至124.02千克标油/吨,勇夺集团公司同类装置能耗指标第一名。
  操作上滚动优化
  “从结构图上可以看出,在高密度装置的累计能耗中,电量的消耗是大户,占总能耗的66%;其次是循环水,占16%……”车间工艺员钟朝云在培训中对操作人员讲解道。
  全密度车间发现,职工的日常操作习惯在很大程度上影响着装置的能耗,只要操作精细一点就可以减少许多不必要的浪费。比如,吹扫可以减少一些风汽,生产负荷变化时及时改变操作条件……这些职工平时不注意的地方隐藏着不少浪费。
  对此,车间专门举办了节能专题培训,督促职工在日常操作中做到四个一点,即DCS操作精心一点、巡回检查细致一点、现场调节认真一点、节能办法多想一点。引导职工对照自己的行为进行规范和纠正,减少行为能耗损失。
  渐渐地,车间内掀起了节能热潮。首先,将备用催化剂配置系统的进料泵和搅拌器停下,减少电能损耗;接着,优化精制床的再生周期和参数减少氮气的消耗;随后,优化脱轻塔顶部“除冰”操作步骤以提高冰机制冷效果等一系列节能好点子被职工提出实施,并取得显著效果。
  管理上从严从细
  “停送粉料半小时内必须停加料器、振动筛和轴封氮等;挤压机停车2小时以上,必须将不使用的动设备停下,否则扣0.5分。”这是车间管理考核标准中对节能要求的其中一条。
  全密度车间深谙,管理不进则退。他们把主要精力放在从严从细管理上,以建章立制作为突破口,在广泛征求职工意见和建议的基础上,出台了“节能降耗管理规定”,做到了有章可循、有法可依,加大了奖惩力度,职工节能降耗从被动变为主动。
  为了全面掌握装置真实的运行数据,更好地“用数据说话”,车间收集了装置各系统、各表量的历史数据,对设计数据和实际运行数据进行收集、整理,建立了一整套数据库,进行24小时不间断跟踪,及时对不正常的数据进行动态分析,找出差别,并制定相应的整改措施。
  节气小组从动态台账上发现,低压氮气用量偏大,仅用了3天时间,就对装置内所有低压氮气用户进行了排查,并根据用户需要进行了调整。仅此项,就将低压氮气从原来的2117Nm3/h下降到1704Nm3/h,降耗约1.7千克标油/吨。
  大修中精打细算
  “明天一早装置引循环水,所有换热器都置换排放,测量水质合格后,要及时调整每台换热器的水量,减少不必要的循环水消耗。”在高密度装置大修中,这样的对话经常可以听到。
  今年3月份,高密度装置进行了为期46天的全停大修,水、电、气、风等公用工程的非生产性消耗大幅增加。为此,车间动起了脑筋。在装置检修前一个月,就开始控制异丁烷和己烯等物料的罐存量,大大缩短了装置停车后倒空系统物料的时间。原计划需要2天倒空装置内的所有烃类,经过车间优化操作,实际只用了1天,缩短了装置停工后各个动设备的运转时间,节约用电量约13500千瓦时。
  装置开停车期间,系统置换由流动置换改为压力置换,并及时对每个点进行预测量烃、水氧含量后,再联系质检中心分析,减少不必要的中低压氮气的排放浪费。原计划整个大修期间消耗中低压氮气3246千标立,实际只消耗了1024千标立,节约了2222千标立。
  整个大修期间,装置共节约用电24000千瓦时,循环水242000吨,中低压氮气2313千标立,高低压蒸汽75吨,最大限度实现了节能降耗。

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