[中国石化新闻网2015-06-30]“WB2-83-5井注水量达到2600立方米后,对应WB2-83-4油井开始水淹,配注量由12立方米下调至6立方米,油井仍然高含水,低氯根,随后进行注水井动态停注,油井含水恢复正常。建议WB2-83-5注水井动态停注,这样每日可节约600元的注水费用”。这是开发研究所小李近日在周例会上提出的建议,也是华北油气分公司采油三厂从“源头&rdqu">
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华北采油三厂:降本增效从“源头”抓起

2015-07-01   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2015-06-30] “WB2-83-5井注水量达到2600立方米后,对应WB2-83-4油井开始水淹,配注量由12立方米下调至6立方米,油井仍然高含水,低氯根,随后进行注水井动态停注,油井含水恢复正常。建议WB2-83-5注水井动态停注,这样每日可节约600元的注水费用”。这是开发研究所小李近日在周例会上提出的建议,也是华北油气分公司采油三厂从“源头”降本增效的体现之一。
  华北采油三厂所辖的渭北、洛河两大油田属典型的“低渗、低压、低丰度”油田,起步发展不到3年时间,基础设施不完善,产能建设和原油生产运行成本较高,实现效益开发面临诸多挑战与压力。华北采油三厂从深化油藏地质研究入手,优化油井注水方案、生产制度及措施方案,最大限度提高原油产量,降低生产成本。
  一是摸索注采响应规律,优化注水方案。为实现“精细注水、有效注水”目标,华北采油三厂在确保“注上水、注够水、注好水”的基础上,建立健全了管理区、生产科、研究所、主管副厂长“四位一体”的单元注水跟踪体系,从井口压力、液面、液量、含水、回压、电流五个方面对本井及邻井实施全程监控,及时发现动态响应关系,及时调整注水强度及注水井,确保单元注水的精细控制。2015年上半年外围区注水井关停13口、间歇注水37井次、控制注水29井次,减少无效及低效注水2.5万方。
  二是深化油藏认识,优化油井生产制度。华北采油三厂坚持单井分析与油藏动态相结合,地下分析与地面设备工艺、流程相结合,地下分析与生产管理相结合,单井分析与经济效益相结合,不断优化油井生产制度,对54口低效井、无效井实施关停、间开、捞油等措施,上半年节约各类成本近200万元。
  三是加强油井潜力分析,优化措施方案。为严格控制低效无效措施作业,华北采油三厂严格规范审批流程和措施上修前的审核关,实行重大措施由厂长、主管领导、总工参加讨论决策,效能监察小组严把方案设计、承包商选择、施工质量、验收结算、效果评价等关口,及时叫停或者重新设计措施方案,坚决杜绝无效作业。2015年上半年措施作业2井次,累计增油190吨。(王武科)

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