冀东机械再造72台复合抽油机节约2000万元
[中国石油新闻中心2015-05-08]4月30日,冀东油田机械公司5台新型抽油机整装出厂,到冀东油田陆上作业区“上岗”。
梁尾的“半个驴头”是复合抽油机的下偏配重,由冀东油田机械公司取材废旧驴头再制造而成。“转岗”的“半个驴头”能减少电机输出功率,实现10%的节能效益。
截至4月底,冀东油田机械公司累计再制造复合平衡游梁式抽油机72部,按每部抽油机28万元计算,可直接为油田节省购机成本2016万元。
随着冀东油田进入后期生产阶段,中深井数量增多,需要购置更多长冲程、大扭矩的抽油机。而油田早期的抽油机只能抽浅层油,不得已闲置起来。此外,冀东油田还有近100台废旧抽油机需要报废更新。
为解决抽油机“旧的去不了、新的来不了”的双重难题,2012年以来,冀东油田机械公司以废旧抽油机为基础,制造满足油田需要的“翻新”抽油机72台,废旧资源整体利用率高达65%,回收利用的各类部件钢耗量超过整机重量的1/2,再制造总共节约钢材1500吨,约合525万元。
机械公司党委书记刘兆海表示,抽油机再制造不是简单的废旧回收、再组装。因为油田需要长冲程、大扭矩的抽油机,再制造必须以工艺创新实现性能超越。
物尽其用。研发设计中心主任程伟表示,机械公司采取一切工艺和手段,为旧机到新机的“器官移植手术”创造条件。底座、支架、减速箱、曲柄平衡块、电动机等主要部件的材料再制造率达到100%,连杆材料再制造率达到80%。连新机上无法使用的“驴头”也没有直接扔掉,而是切割缝焊成“半个驴头”状,加入重晶石,改造成游梁的下偏配重。
量材取用。综合考虑部件受力要求、安全、部件磨损程度以及经济效益,对照新机的强度和参数需要,合则匹配,不合则改。旧机上短冲程的游梁过短,不符合参数需要。机械公司通过贴板或改变截面形状,让“可及格”的游梁“及格”,对“无法及格”的游梁则采购新品进行替换。
