[中国石化新闻网2015-04-21]今年以来,西北油田采油一厂面对产量和成本的双重压力,该厂把创效增效“矛头”对准低效、无效、负效作业,推行开源增收,技改降本、优化增效、挖潜增效为内容的“四驱挖潜”,岗位员工将全流程每一个节点作为挖潜增效的阵地,截至4月20日,该厂排查低效无效环节30余项,累计增效达到2029万元。
今年,该厂一号轻烃站2具凝析油">
当前位置:首页  >  节能、环保与新能源  >  西北采油一厂“四驱挖潜”扩展增效“沃土”
节能、环保与新能源

西北采油一厂“四驱挖潜”扩展增效“沃土”

2015-04-22   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2015-04-21]今年以来,西北油田采油一厂面对产量和成本的双重压力,该厂把创效增效“矛头”对准低效、无效、负效作业,推行开源增收,技改降本、优化增效、挖潜增效为内容的“四驱挖潜”,岗位员工将全流程每一个节点作为挖潜增效的阵地,截至4月20日,该厂排查低效无效环节30余项,累计增效达到2029万元。
  今年,该厂一号轻烃站2具凝析油储罐检修,凝析油倒入中质油系统生产,因为混合原油与凝析油存在价差,导致生产效益降低。
  技术人员通过对现有储罐进行排查,将一号联新检修完毕的9号罐作为凝析油生产罐,并改造9号罐配套生产、外输流程。1月16日至4月2日凝析油罐检修期间共生产凝析油5984吨,按照3月底混合原油与凝析油价差计算,增加经济效益560.1万元。
  除了开源增效外,今年该厂在降本减费上也也做足了细文章。在采油一厂废旧物资管理库房,大到旧机泵、油管、电缆,小到一个配件、螺栓、垫子都被管理员按照序列码放的整整齐齐。
  库管员周社龙和唐文斌正在对一个废旧采油树进行维修组装,每一个“下岗”的设备运到这里后,都要进行利旧,维修改造会再次利用到生产岗位。
  为了让这个“宝库”有充足的货物来源,该厂建立物资管理动态监管机制,让每一台“病退”的物资都能及时回到这里,等在再次被利用。
  据统计,今年一季度,该厂修旧利废80.49万元,无疑成为降本减费的冠军。设备物资科修旧利废做出了成绩,生产运行科也不甘示弱,他们的降三倒、污水分输降累计优化38.7万元,
  据统计,一季度该厂共实施6项降本减费项目,预计全年控制成本629.73万元,一季度完成135.29万元,完成全年计划的21%。
  4月20日,笔者在该厂油田开发研究所看到,该厂通过液量优化、注水、优化间开周期等措施累计增油8994吨,增效1243万元。
  油研所副所长李满亮告诉笔者,截至四月中旬,他们对自喷井和机采井优化工作制度50次,累计实现增油达到371吨,对碎屑岩、碳酸盐岩以及注水替油注水工作进行细化,累计注入量1.13万方,增油8268吨。
  在优化增效方面,该厂为降低掺稀油倒运量,对TK516X、TK535等长期掺稀井优化掺稀比,对效益较低的YQ5井转注水补充地层能量,掺稀比由1月的3.4:1降至3目前的2.3:1。减少稀油用量3583吨,减少倒油费用14.3万元。
  费用消耗的地方也是挖潜增效的“富矿”,今年该厂队四区集输系统节能改造工程,4-1、4-2、4-3、4-4计转站已全部投产,实现4-2、4-3、4-4三个计转站无人值守,减少用工18人,月节约人工成本11.7万元,年节约140.4万元。同时通过远程监控及操作系统,将AT9-8注水流程运行参数及连锁控制远传至AT9站,由AT9站值班人员负责,集中管理实现优化人员用工,减少用工6人,月节约成本3.9万元,年节约46.8万元。
  在顺南4区,技术人员将天然气回收装置搬迁至顺南5,顺南501井管线建设至顺南5流程,该井3月18日开井进入流程生产,目前4mm油嘴生产,油压22Mpa,套压23.9Mpa,回压2.5Mpa,日产气6万方。天然气回收装置经过调试,3月17日开始装车,27日天然气检测报告显示各项指标合格,28日开始销往塔指,目前日装车2.5万方,3月共外销12.6万方。

友情链接