扬子石化炼油厂优化焦化干气流程“变废为宝”
[中国石化新闻网2015-03-10]
近日,扬子石化炼油厂2#催化裂化装置创新将焦化干气改引入反应器提升管,使得反应器节约了大量预提升蒸汽,同时保护干气回收乙烯装置吸附剂,达到双重功效,实现了变废为宝,经测算每年可创效156万元。
此前,扬子炼油厂焦化干气含有18%的碳二组分含量,可直接进入干气回收乙烯装置处理得到高纯度乙烯,但由于焦化干气中夹带了大量焦粉、重烃,一旦处理量过大极易造成干气回收乙烯装置吸附剂和脱氧剂失活,不利装置长周期稳定运行,且换剂成本颇大。为此,该厂积极开展技术攻关,经过多次科学论证和大量工艺计算,创新将焦化干气改引入2#催化裂化装置提升管,替换原来催化预提升蒸汽和部分预提升干气,从而改变焦化干气部分因无法处理而放火炬的效益损失局面。
目前,2#催化裂化装置可节约预提升蒸汽0.5吨/小时,为防止焦化干气间隙波动对装置造成联锁停车事故,该厂及车间组织技术人员制定了严密细致的切换方案,对每个岗位员工进行了针对性培训,并分班组分岗位开展了应急演练,做到全员全覆盖,确保稳定生产运行,切实提升炼油绩效。
