扬子石化开展异味排查与治理见成效
[中国石化新闻网2015-03-06] “‘小白龙’不见,闻不到味了”,扬子石化炼油厂焦化装置的员工,今年无不为之欣喜。该装置原来有几种废气直接排放,形成多股散发臭味的“小白龙”。厂里成立了攻关小组,结合各种排放气的特性,经过反复论证,决定增加一个洗涤塔回收排放气。去年底建成投用后,一直保持良好的洗涤效果,现场空气环境得到显著改善。
石化企业生产流程长,设备和管线众多,厂区不时冒出来的异味,被人认为很难治理。在防治大气污染越来越引起人们重视的今天,首先让厂区空气清新成为扬子石化广大员工的共识。公司组织开展了异味排查与治理劳动竞赛,将这项工作常态化管理,将查找异味源作为现场巡检的重要内容,凡是在现场查出的成为异味源的隐患、泄漏点,经过职能人员现场核实后,根据考核条例给予加分奖励。其中属于隐患的,组织消除或制定防范措施;属于泄漏点组织消漏或带压堵漏。仅该公司物流部油品作业区,今年1月份就排查并消除泄漏点26个。
为大力消除异味,扬子石化重点在污染物排放管理和环保设施稳定运行上下工夫,将环保指标纳入岗位职责,完善制度,加大异常排放申报、“挂牌”考核和监管力度。同时将环保设施纳入日常生产运行管理,并通过增设在线监测仪表,完善管理平台功能,及时掌握水质、废气变化情况,严控污染物超标排放。他们对照环保新标准,全面梳理环保隐患、“三废”排放数量和浓度,采取有效措施最大限度减少污染物排放。为避免发生环境扰民事件,这个公司及时向社会公布烟气脱硫塔、乙烯装置等开停工信息,并有效落实“零排放”措施,规范“三剂”化学品废旧包装桶管理,大大减少了对空气环境的影响。
在消除异味源工作中,扬子石化还积极采用先进技术。现场巡检的员工配备了便携式有机气体分析仪,以及时准确地发现异味并查出源头。芳烃厂二甲苯设备上共有7830个动静密封点装置,用人工检查不仅工作量大,而且很容易遗留,他们就委托有关特种设备监测站,利用超声波测漏仪器对这么多动静密封点一一进行了泄漏排查,共查找出泄漏点44个,主要在阀门阀杆处,全部进行了消除。该公司投入使用的公路、铁路装卸油气回收系统,把装卸车、船过程中挥发的油气,通过回收系统活性炭吸附、真空解析、冷凝等环节,把油气转化成液态,再送炼油厂回炼,实现了有害物质回收并资源化利用,油气回收率达到95%以上,使装卸油品作业不再影响周围空气,改变了石化企业带油味历史。
