资源税改革时间表落定 未来五年全面实施
[中国石化新闻网2014-07-30] “我们只用了近1个小时,就成功排查裂解装置高温油浆大量泄漏急险。”7月25日,炼油一部设备技术人员王彬高兴地说。
7月25日星期五,18:00许,已经是下班时间,炼油一部裂解装置油浆泵P207/2出口阀法兰突然泄漏高温油浆,在公司机动部、生产部、安环部等相关部门协力部署下,该部立即启动高温油浆大量泄漏紧急预案,打了一场漂亮的周末“闪电战”,及时避免了高温油浆自燃引发的火灾派生事故,也避免了一起非计划停工,确保了装置长周期安稳生产。
该装置分馏塔是反应系统的后道工序,分馏塔底油浆泵出口“兵分三路”,油浆上、下返塔循环回流冷却洗涤反应过热油气、防止分馏塔底超温,维持分馏塔操作平衡。油浆循环回流一旦中断,装置就会被迫紧急停工。油浆泵出口另一分支,则和原料油混合,到反应器进行回炼,控制再生温度,让反再系统维持热平衡。每一路油浆都发挥着关键作用。
当日17:30,该油浆泵解体检修后,成功回装,进入泵体和进出口预热阶段。在预热期间,装置三班职工们重点“呵护”这台泵。“不好,油浆泵出口阀在滴漏高温油浆。”现场干活的分稳主操郑亮第一时间发现险情。
油浆温度高达近350摄氏度,自燃点低,随时会自燃起火。他立即向班长张雷、技术人员王彬汇报。
眨眼功夫,泄露量增大,泵出口0.9兆帕的高温油浆喷射而出,现场浓烟滚滚。油浆泵出口阀无法切出系统,如果泄漏隐患再继续扩大,会影响到安全生产,只能停运油浆系统,装置会被迫紧急停工。
险情千钧一发,险情就是责任。闻讯而来的分公司和作业部干部领导以火箭般的速度赶到现场,对险情做好各项风险分析,按照高温油浆泄漏紧急预案处理步骤,落实科学、严谨、缜密的抢险对策。
在抢修人员不能靠近的情况下,两辆消防车及时开进现场,消防人员用高压水枪给油浆泄漏点冷却、降温,并全程做好消防监护。
针对油浆泵出口阀不能切出抢修,该部进行现场攻关,想方设法先减小泄漏量。工艺组指挥当班职工稍降反应岗位原料油加工量、关小运行油浆泵出口阀、全开油浆上、下返塔回流调节阀,将油浆泵后路压力从0.9兆帕降到近0.5兆帕。为了防止油浆泵后路压力过低,原料油倒窜到油浆系统,该部暂停油浆到反应器回炼。
同时,在抢险过程中,该部一边组织职工积极调整操作,维持反应系统、分馏系统操作平稳,一边做好紧急停工准备,上夜班的汪均等职工也提前到现场,随时待命。
在大家的努力下,油浆泵出口阀泄漏量变小,抢修人员立即上前拆除保温,紧固油浆泵出口阀上下法兰螺栓,当晚19:00许,高温油浆泄漏急险警报解除,生产恢复正常。大家这才放心地回家过周末。次日,该部干部领导、分管人员又加班加点,联系给油浆泵出口上法兰包套处理,进一步根治隐患,让该泵顺利进入预热备用状态。
