华北局规划鄂北天然气持续稳产50亿方目标
[中国石化新闻网2014-02-26]2月20日,华北局、分公司2014年大牛地气田先导性试验项目《鄂北大牛地气田50亿方稳产对策研究》,通过集团公司油田事业部组织有关专家评审验收,规划出大牛地气田在2016年实现年产气50亿立方米后,能够保持长期持续稳产的目标,驱动大牛地气田走可持续稳产的高效发展之路。
大牛地气田经过10年开发,已探明的4545.6亿立方米的探明储量在逐年减少,预计在2014年底,剩余探明储量为1299.7亿立方米,占总探明储量的30%左右,产建阵地越来越小,未动用层位的储气量越来越少,持续稳产和有效开发将面临严重挑战。
尤其是2012年,大牛地气田运用水平井开发后,每年以新建产能10亿立方米递增,年产气量由23亿立方米,增加到27.3亿立方米,2013年34.43亿立方米。按计划,2014年实现年产气40.5亿立方米,2015年达到年产45亿立方米,进入“十三五”第一年,年产气达50亿立方米,并按年产气50亿立方米初步规划,至少要稳产至2020年,直至更长。
然而,随着气田每年新动用500多亿立方米探明储量的落实,尤其是2015年后,整块区域的产建阵地几乎没有。要实现气田长期稳产的目标,华北分公司要探索出气田的递减规律,要用新建产能弥补递减,并力争从以下几个方面做好资源挖潜。
横向上,做好气田的上古生界未探明储量的挖潜,通过开发滚动,结合三维地震资料,将气田剩余未动用储量品质较差,丰度低,规模小、分布零散的“小土豆”区块,评价出新的可动用储量,依据“先肥后廋”原则,作为2015年及以后开发建产。
对于已完成钻井施工的区块,因井网密度不够,排查一些没有控制住的储量区的井,通过加密部署井位,重新设计井网井距,做好进一步储量挖潜。
纵向上,排查没有动用的气层,吃干榨净含气层位的剩余气,是老井挖潜的一项重要内容。气田上古生界拥有盒1、盒2、山1、山2等7套气藏,早期投产的500余口直井,所投产的层位多是盒2、盒3层位,其他层位未动用,2013年,华北采气厂通过老井措施改造,对7口低产井转层压裂,平均单井产量提升近3倍,年增产759万立方米。
气田的下古生界含气面积广,深度厚,拥有较大的资源潜力,已钻的直井和水平井有40多口,在199平方米的有利区,提交控制储量43.7亿立方米,其中水平井PG5井获得了无阻流量7.3万立方米。
在采气方式上通过优化生产制度,延长气井的寿命。2013年,华北采气厂运用新型高效的泡排剂,合理计算泡排剂投放时间和井段,提高了增气排水效果。并率先运用速度管排水采气新技术,在60余口井进行试验,取得了良好成效,提高了单井气产量。
水平井水平段的贡献率的研究,也是提高水平井产量的一个重要内容。现在所施工的水平井分段压裂,1000多米的水平段,不一定全都“出力”,也许因排液速度过快,很可能出现多段没出气,这就要通过分析研究,让所有水平段都做贡献,会大大提高水平井的产气量。
对气田输气增压时机的选择也非常重要,不能在气井初期就增压,这样会造成较大的资产浪费,最好是尽量延长气井不增压生产时间,最大限度运用自然能量,让气井增寿。
2014年,华北分公司还将在大牛地气田进行高导流脉冲压裂技术的试验。该项技术不同于常规的压裂,不是将裂缝全部填满砂子,而是在裂缝中间断性地填砂,像隧道中的柱子一样,支撑起裂缝,这样既节约了压裂成本,又留出更大的泄油气空间,利于油气的快速产出。
